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酒钢:高炉“升值”记 全力推进项目建设

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-28  来源:我的钢铁网  浏览次数:862
 
核心提示:7号高炉优化升级项目部全力推进项目建设 7号高炉点火日临近,7号高炉优化升级项目部以高度的责任感和使命感,提前组织、研究制
 7号高炉优化升级项目部全力推进项目建设

7号高炉点火日临近,7号高炉优化升级项目部以高度的责任感和使命感,提前组织、研究制定详细周密的开炉方案,通过“日清日毕、日清日高”日计划管理方法,对开炉方案的每一个重点区域、每一项施工项目、每一道关键环节、每一处消缺内容等进行逐一确认、逐一验收。同时,根据高炉开炉必备条件,多点发力全力推进各分项工程项目建设,多方协调做好开炉前的生产准备,确保7号高炉顺利开炉。(王刚)

7号高炉优化升级项目高炉炉体开始填装开炉料

6月26日5时30分,7号高炉优化升级项目高炉炉体开始填装开炉料,标志着7号高炉优化升级项目点火目标已进入倒计时状态。

此次高炉采用枕木开炉,按照开炉工艺要求在高炉炉腹、炉腰、炉身等部位分11段分别填装枕木、净焦、空料、正常料。

为安全、优质、高效完成填装开炉料任务,7号高炉大修工程项目部根据高炉生产工艺、技术要求、结合开炉料、酒钢原燃料、装料必备等制定《7号高炉枕木填充方案》《7号高炉装开炉料方案》开炉填装方案;为确保安全填装炉缸焦炭、枕木,7号高炉大修工程项目部在作业人员进入炉内前,对炉内温度、通风情况等作业条件进行充分确认,并严格检查作业人员的安全防护措施是否到位;为保证开炉料分布科学合理,项目部技术人员经过多次工艺研究,结合开炉料检化验成分、物理性能,利用3D扫描、雷达测位等技术对高炉不同布料角度、布料轨迹、料面形状等进行测量试验,为后续布料提供数据技术支持;为确保装开炉料有序衔接,项目部责任到人,在上料过程中安排专人严格盯控,专人观察槽下上料过程,做好记录,为开炉后快速恢复炉况,迅速达产提供有力条件。

据了解,高炉装填开炉料在6月29日前结束。(王刚)

炼钢54#天车改造项目顺利完工

近日,炼轧厂炼钢54#天车改造项目顺利完工并上线使用,为7号高炉复产后实现炼钢高产打下基础。

炼钢54#天车承担连铸机出坯和成品坯外发等任务。自2018年上线运行以来,天车使用频率高,出现车体变形、端梁开裂、车轮啃轨等问题,难以正常运行。为此,炼轧厂组织技术人员对其大梁铰接机构、端梁连接位置优化等内容进行升级改造。

改造后的天车有效降低了设备运行故障,保证了天车的安全平稳运行,减少了对生产造成的影响。仅车轮投入一项,全年可节约费用约6万元左右。(郝会斌)

宏联自控公司完成电气设备安装调试

近日,西部重工公司宏联自控公司全面完成7号高炉优化升级项目的电气设备安装调试工作,并顺利通过验收,为7号高炉优化升级项目顺利投产提供了强有力的保障。

据了解,宏联自控公司为7号高炉优化升级项目安装水泵电机动力电缆、蒸发空冷器风机电机、冷却塔风机电机原动力电缆等电气设备近40台(个)。在此次电气设备的安装调试过程中,很多电气设备的安装需要将原有电缆清除,再敷设新电缆,安装调试既要保证不破坏原有电缆槽走向和沟槽深度,还要确保新敷设电缆适应新设备的使用规格,大大增加了施工难度。

为确保该项目电气设备安装调试工作保质保量按期完成,实现自动化、智能化、信息化预期效果,宏联自控公司高度重视现场安装工作,要求各部门紧密配合,着重解决现场实际问题,抢抓安装工期。特别是对设计与实际出现偏差的问题,迅速提出合理优化方案,对设计缺失进行了必要的补充设计和完善改造,最终圆满完成所有安装计划,为7号高炉优化升级项目顺利按期完工贡献了力量。

 
 
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