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陕钢汉钢:小改造 大收益

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-19  来源:我的钢铁网  浏览次数:621
 
核心提示:在全国钢铁企业去产能转型升级改革开放利好的形势下,陕钢汉钢公司2座高炉保持良好的生产势头,生铁产量屡创佳绩,确保高炉原
     在全国钢铁企业去产能转型升级改革开放利好的形势下,陕钢汉钢公司2座高炉保持良好的生产势头,生铁产量屡创佳绩,确保高炉原料输送顺利无疑是对原料作业区最大的挑战。近日,原料作业区针对C202上料仓振动给料机供应流量不能完全满足高炉用料的生产保障瓶颈问题,原料作业区在内部开展了技术改造意见征集活动,大力开展深挖潜力、提升指标、通过技术改造从而实现降本增效和生产供应保障的目标任务。


C202上料仓主要用于焦炭大棚向高炉输送焦炭的关键工序点,仓口下料采用振动给料机,运行中开启2台振幅60KN的振动电机,使皮带物料达到最大量。给料机振动电机往往需调至最大,由于长时间的生产运行使得振动电机经常烧毁更换频繁,设备磨损严重,电能消耗费用高而且难以保障高炉用料生产需求。为充分发挥公司查找提改献激励机制平台,作业区以管理人员和技术人员组成的技改小组队伍,为降低生产成本、减少开机时间、提高作业效率,技改小组成员经过认真研究和现场反复测量论证后,决定将振动给料机改为扇形闸门给料,通过提升输送量缩短设备运转时间。进行技术改造,深挖内潜,减少设备运转率、提升物料输送量、降低能源费用,年可节约费用100余万。


方案确定后,原料作业区抓住炼铁事业部检修时间,按照既定计划,准备齐全工器具,维修人员、设备技术人员、工段相关人员共同努力、密切配合,C202上料仓振动给料机技术改造从早上7:30分开始了。


“固定倒链,拆除振动电机。”


“确认现场安全,开始切割振动给料机。”


“全体人员站右侧,振动给料机斜度45°角慢慢拉动”


“下料口宽度1.4米,进行收口,宽度1.1米。”


“安装扇形闸门。”


在近50小时的现场作业,C202上料仓振动给料机改造井然有序,扇形闸门安装后试运行效果良好。据了解,这次技术改造不但提高了物料输送量,还不再需要振动电机,生产运行时间由17小时缩短至10小时,减少电量消耗281万KW,物料输送量由200t/h提升至400t/h,年节约费用100万元以上。此外,大大减少了出焦线设备的日常磨损及岗位工的工作量,同时在设备停机时间及时处理设备隐患,有效地降低了设备故障率,保证了原料顺利输送。  

 
 
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