质量成本控制有效
钢管公司建立质量成本分析反馈机制,从合同制定、产品开发的源头做好质量缺陷预防工作,创新管理思路,提高全员质量意识。钢管公司通过质量改进及质量提升等活动,深入挖掘职工潜能,提高产品实物质量;各专业联合突破制约产品质量的瓶颈,进一步完善产品投料产出比例,努力提高产品成材率及一次上台合格率。对质量成本实施全过程预防性控制,使质量控制由检验保障转变为生产保障、设计保障。一季度,各作业区成材率指标均完成年计划指标。
费用管理实现可控
钢管公司对降成本的各项指标(动力费、修理费和机物料)进行分解,按照钢管公司降成本后的指标分解到每个车间,按月对各作业区、各车间消耗认真统计,对于消耗异常的作业区和车间及时提醒,同时分析产生异常的主要原因。钢管公司加强备件、材料计划的管控,所有计划必须按照网上正规流程申报;制钢产线严把辅材质量关,优化炉料配比,降低辅材消耗,节约综合成本;热轧产线乘势而为,以提升作业率和小时生产节奏作为主攻方向,以缩短交货期、降低固定成本为目标,最大限度降低加工费。
钢管公司实现能源指标完全精细化管理,进一步完善考核制度,提高全体职工的节能意识;加强对正在运行的节能项目严格管控,确保节能效果;“159”作业区除尘风机电机高压变频改造后,在2月份的运行中,节能率没有达到预计的18%目标。经过与设备运行部交流,及时对控制参数和程序调整,3月份的节能率达到20%以上。管加工冲渣沟节能水泵改造项目中,电机电流一直控制在120安培以下,保证了60%的节能率。同时,钢管公司加大对重点用能设备的监控,每个月对超出指标的能源介质实时分析,制定相应的措施。
树立全员降成本意识
降本增效不仅是企业的事,也是每一位职工的事情,需要每一位职工的积极参与。钢管公司传导压力,切实将降本增效工作落到实处,落实到每一个岗位,每一位职工,增强职工的节约意识。石油管加工部自主改造小线水压机双槽移钢机,至今运行两个月,事故率降低了90%;自主改造小线2号带锯,消耗降低60%以上。“159”作业区热处理部检修工段在解决现场水压机工艺孔的漏水问题时,试验了堵堵头、加密封圈、焊接挡块、外包紫铜、更换新丝头等多种办法,但控制漏水最多坚持4天。但是他们没有放弃,千方百计想办法,决定用强力胶试一试。他们从网上买来一种“粘钢胶”,粘住了工艺孔,解决了水压机工艺孔的漏水问题。