克服困难 科学组产
接到复产通知后,长材厂领导高度重视,多次到现场了解情况听取意见,协调解决生产组织中存在的难题。一轧作业区的樊仲卿更是喜忧参半,喜的是复产职工可以重操主业,职工队伍稳定,职工收入能够得到保障;忧的是一轧作业区职工年龄老化且女职工占比较大,人员安排、抽调困难重重。
有困难,就有解决困难的办法。樊仲卿一边带领白班人员现场调试设备,一边制定切实可行的轧制方案:两班作业生产,白班、中班两班轮换,一个星期调换一次,科级干部、机关人员、党员干部充实到一线,劳务派遣的骨干人员副班顶岗。一轧作业区全体干部职工以饱满的热情,迎接新的挑战。
率先垂范 全员拼搏
一轧作业区有一批技能好、素质高、有威信的骨干职工。作业区在充分挖掘职工工作潜力的同时,最大限度发挥骨干职工的传、帮、带作用。为了尽快捋顺生产及设备运行状况,多名技术骨干连续奋战几个昼夜,解决试车中出现的问题。轧制初期,技术组组长、高级工程师、材料管理员等多名技术人员在现场连续工作长达16个小时。生产、管理、质量、工艺;哪里需要,他们就出现在哪里。
轧钢乙班段长王建国从事薄板厂清废工作,每逢副班休息,早早来到小棒线从事调整工作。生产现场,当问及感受时,王建国难掩喜悦之情。他说:“一次过钢成功,产量、成材率达到投产以来最好水平,这些成绩的取得决非偶然。”职工们则表示,连续上班,每周一天休息,虽然累但是非常高兴。大家只有一个目标,为了一轧作业区的生存,为了公司和长材厂的扭亏为赢,要撸起袖子加油干。
通力合作 高效运行
小螺纹棒材自复产以来,从原料到收集,各工序通力合作,努力以最优服务为下道工序创造最优条件。质量、技术、业务人员始终坚守现场,加强点巡检,发现问题及时处理,及时消除设备缺陷。围绕创高产和提高成材率两大要点,技术人员在短时间内完成了孔型优化、轧辊装配精度、冷剪弯头控制等工艺优化项目攻关,并根据生产过程中料型控制情况对控制参数进行完善。同时,技术人员针对轧制要求、检验标准、操作关键点对轧制人员现场培训,减少在线调整时间,使得轧制稳定性和持续性明显提升;加强生产过程精细化操作及管控,增强质量意识,进一步提高小螺纹棒材产品质量在线控制水平。
根据目前市场形势,长材厂举全力确保小螺纹钢轧制实现稳产、高产,紧急抽调棒材轧钢部、线材轧钢部6名吊车司机,补充到一轧作业区,解决吊车司机缺员的燃眉之急。