该厂棒材加热炉是推钢式加热炉,钢坯原料从炼钢的入炉辊道输送过来后,经过一个入炉滑轨装置送入加热炉内。原来使用的入炉滑轨采用厚壁圆管焊接耐磨滑块,需采用水冷降温,但其配套的水冷系统处于加热炉入口高温环境中极易损坏,水冷失效后常常出现厚壁管弯曲变形或滑块脱落,严重影响钢坯入炉的节奏,而且入炉滑轨损坏后需要员工冒着400摄氏度以上的高温抢修,存在安全风险。
针对这些问题,准备车间结合入炉滑轨的工作工况,找出其薄弱环节,重新设计制作改进型的入炉滑轨。1月初,利用高棒检修的机会,准备车间抽调精干力量,实施了改造更换工作。
改造后的新型耐热耐磨入炉滑轨装置,取连铸方坯作为主梁,选用镍铬合金滑块采取特殊的焊接工艺将其焊接在主梁上。该入炉滑轨投入使用一个多月以来,运行状况良好,杜绝了滑轨本体变形、滑块脱落的现象,为高棒作业率提升创造了条件。入炉滑轨更换频率大大降低,工人的劳动强度也随之降低。