这一年,400系不锈钢被评为“中国不锈钢行业名牌产品”;
这一年,“泰山”品牌在韩国成功注册;
这一年,“非真空条件冶炼022Cr11Ti超纯铁素体不锈钢工艺”等两项成果鉴定为国际先进水平,“400系热轧铁素体不锈钢酸洗关键技术研究与应用”等四项成果鉴定为国内领先水平,“电饭煲内胆用超深冲冷轧钢带”一项成果鉴定为国内先进水平;
这一年,侯元新等4个创新工作室被评为“全国冶金行业优秀工作室称号;
这一年,SPCC冷轧薄钢板和钢带荣获了冶金产品实物“金杯奖”;
2016年,泰钢集团共完成项目立项129项,项目完成后,月度可产生经济效益2965.88万元;完成并申请奖励的项目共40项,项目完成后连续三个月产生经济效益达5096.88万元。
走出去请进来对标挖潜
2016年,泰钢集团各单位采取“走出去、请进来”办法,虚心对标挖潜,主动与同行业最优指标或自身历史最好水平进行对标挖潜;通过邀请外部专家、学者进行专题讲座,引导专业技术人员开拓思路,发挥创新引领作用,对影响成本、质量、效率的关键环节确定课题、明确目标,激发创新热情,提质降本。
不锈钢炼钢厂推行“向改革创新要效益、向对标挖潜要效益”的总体思路,降本增效,年创经济效益在5000万元以上。他们确定了不锈钢线质量、成本关键控制指标32项,碳钢线质量、成本关键控制指标22项。通过对标挖潜,他们解决400系不锈钢板坯外弧振痕深问题;铸坯宽度达标率同比提高10.24%;通过转炉辅料结构调整,实现了部分钢种石灰“零”消耗;410S钢种累计氩气消耗同比降低10.95m3/t,同比降低生产成本1099.82万元。
炼钢厂坚持工艺优化技术创新不动摇,对照目标、完善机制,严格过程控制,促进创新成果的有效提升,全年累计创效3811.45万元。他们先后外出学习交流次数达20余次,仅在转炉工序就先后实施了冷轧料脱离精炼、Q235B钢种降Mn、转炉原料结构优化、生白云石利用等工艺优化技术创新项目,累计创效1800多万元。
原料厂围绕质量提升,积极开展设备改进、工艺优化、节能降耗等一系列创新课题,共计挖掘创新项目52项,创造经济效益1936万元。他们通过与兄弟单位多次对标交流,确定了低铝高品位高冶金性能的配料思路,通过烧结配料结构的优化,烧结矿品位达到57%左右、烧结矿冶金性能有较大幅度提高,多项指标均创造了历史最高指标,为高炉的顺行高产提供了有力保障。
焦化公司组织技术骨干先后外出到同行业交流学习46次,解决了很多生产中遇到的实际问题,全年创造经济效益1846万元。
炼铁部在注重“走出去”的同时,积极做好“引进来”。他们先后聘请专家教授对炉缸侧壁温度治理工作进行交流,在成功完成护炉任务的同时,基本遏制了炉缸侧壁快速侵蚀的势态,摆脱了产量低、成本高的被动局面。通过外出学习优化炉料结构,实现烧结+矿石搭配,保持炉况顺行,年度降低成本363.14万元。
全员创新全员质量管理深入人心
2016年,随着“质量、标准、生命”理念的逐步深入人心,全员创新、全员质量管理意识明显增强,关注质量成了自觉行动,职工们的思路开阔了,学会了多角度、多侧面思考问题,纷纷以岗位为中心,将开放性思维、逆向思维、多角度思维广泛嫁接到生产管理、工艺改造、现场科技攻关中。有价值的合理化建议、技术成果产生了效益、效果,形成“人人思创造之事、人人当质量把关人”良好环境。
焦化公司孟庆领解决1#炉焦炉个别炉号炉头温度持续偏低的问题;轧钢厂谷文才通过对相关参数的调整,卷筒在线卷取量较以前提升10万吨;炼钢厂何振东通过攻关,使铁罐使用寿命提高了50炉,钢包使用寿命提高了20炉,累计降低成本277.1万元;不锈钢炼钢厂推广“谷震操作法”,可使TSR炉410S钢种硅铁消耗吨钢降低0.84kg,年可创效70万元……
泰钢集团将劳模、专家、技术骨干所积累的经验通过分享,变成了泰钢集团集体智慧的结晶,并催生了一大批创新成果。赵刚创新工作室、刘建星劳模创新工作室、高隆建劳模创新工作室……一个个创新工作室影响和带动广大职工投身到企业创新发展中,汇聚了与日俱增的创新能量,奏响出跨越发展、赶超国内外先进企业的乐章。
“泰钢品牌”放光芒
面对钢铁行业的严峻形势,泰钢集团咬定创新不放松,借助产品创新和缺陷攻关,实现了产品品种升级和结构优化,赢得了市场空间。泰钢已成为了全省最大的冷轧生产基地;在国内,400系不锈钢是“中国不锈钢行业名牌产品”,产量前三、质量前列、成本最低,占据揭阳市场的半壁江山;在韩国,泰钢410S占到制品类市场的70%以上份额,“泰山”品牌也在韩国成功注册。
成绩的取得来源于各单位坚定不移地贯彻执行公司的各项工作部署,从焦化公司、原料厂到炼铁部、不锈钢炼钢厂再到不锈钢轧钢厂等生产工艺流程中全面贯彻落实“质量、标准、生命”的发展理念,将全面质量管理作为一切工作的出发点和落脚点。特别是品质保障部、技术部、研究所与生产分厂密切配合、系统解决问题,产品质量有了大幅提升,市场口碑更加响亮。各分厂内部加严控制目标,在重点解决制约产品质量方面取得了实实在在的成效。铁水合格率完成100%,内控达标率完成88.59%,均创历史最好指标。冷轧料屈服强度达标率完成100%,达到历史最好水平。钢坯夹杂物控制效果明显,其中SPHC钢种完成96.83%,为历史最好水平。不锈钢400系板坯尺寸一次检验合格率由1月份的78.64%提升到11月份的90.40%,达到历史最好水平。400系钢带狭缝达标率由1月份完成3.28%提升到10月份的90.7%,为历史最好水平。
在生产工艺上,不锈钢冶炼工序通过课题攻关,TSR炉冶炼水平得到了进一步完善提高,出钢成分一次命中率不断提高,冶炼控制逐步标准化,实现稳定性突破。不锈钢板坯夹杂物达标率由1月份的30%提升至目前85.71%,钢水纯净度不断提升。400系不锈钢狭缝控制攻关成效明显,400系钢带狭缝和≤30mm达标率由攻关前的3.28%逐月提升,完成85%的攻关目标,更好地提高了成材率和满意度。不锈钢系统酸洗一级品率有86.78%提升至目前的95%以上,成材率由93.42%提升至目前的94%以上。
铸就泰钢品牌,是一个长期的过程。在企业发展中,只有全员参与,人人担责,不断创新,扎实工作、不断突破;才能让产品品质和技术创新得到提升,才能不断加快创新驱动发展步伐,才能成为擦亮泰钢品牌的“新引擎”,也必将为泰钢跨越发展提供重要活力源泉。