纵横钢铁积极布局高效还原富氢低碳技术,通过优化气体还原剂中氢气和一氧化碳的比例,不仅显著提升了高炉的还原效率,还有效降低二氧化碳的排放量。焦炉煤气加压机作为富氢冶炼系统的“动力心脏”,承担着将净焦炉煤气加压至0.8MPa后送入高炉的关键任务,其运行的稳定性直接决定着整个冶炼流程的连续性与安全性。
然而,焦炉煤气中含有的焦油、萘、粉尘等杂质,在加压机进口过滤器处易因温度变化而凝结积聚,导致过滤网堵塞问题频发。过滤网使用仅3个月,进口压力便从初始值降至4kPa,压差升至2kPa。随着运行阻力持续增大,加压机电耗攀升,更面临停机检修风险。每次更换过滤网需停机4小时,造成生产中断,成为制约该公司富氢冶炼满负荷运行的顽疾。
为攻克这一难题,纵横钢铁组建专项技术团队,经过现场勘察、方案论证与模拟试验,最终选用φ820×8碳素钢管作为主体结构,搭配φ800法兰、QRD-32旋转接头等部件,自主研发了可在线清洗的T型过滤器。该团队在过滤器内部加装旋转清洗装置,外接蒸汽源与高压水系统,构建起“蒸汽融化+高压冲洗+实时排污”的三位一体清洁机制。
“这套装置的核心优势在于无需停产维护。”该技术团队的负责人介绍,当设备压差达到预设值时,操作人员只需远程打开蒸汽阀,利用高温高压蒸汽将凝结的焦油融化,再通过旋转手轮驱动清洗装置,配合高压水阀对过滤网表面的萘和粉尘进行全方位冲洗。最后,冲洗过的污水经排污阀可直接排入该公司的污水回收系统。整个清洗过程仅需30分钟,实现了“清堵不误工”的突破。
经运行监测,改造后的在线清洗过滤器效率提升、运行稳定。该公司成功破解了过滤网易堵塞的难题,提高了过滤效率和煤气输送量的稳定性,有望将过滤网的使用寿命延长一倍,大幅度地降低了停机停产和安全环保的风险。
此次过滤器改造是纵横钢铁“小投入大效益”技术革新的典型案例。该公司将持续聚焦富氢冶炼关键设备的优化升级,加大自主创新力度,推动更多绿色低碳技术落地应用,为钢铁行业高质量发展贡献“纵横智慧”。

