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酒钢能源中心发电一分厂工艺优化直击生产难题

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-07-21  来源:我的钢铁网  浏览次数:572
 
核心提示:日前,酒钢能源中心发电一分厂锅炉专业技术攻关人员历时10多天同心协力、攻坚克难,终于成功解决了热力站布袋除尘器输灰系统
       日前,酒钢能源中心发电一分厂锅炉专业技术攻关人员历时10多天同心协力、攻坚克难,终于成功解决了热力站布袋除尘器输灰系统管道弯头磨损难题,有效提高了设备可利用系数,降低了检修工劳动强度。

能源中心发电一分厂热力站布袋除尘器输灰系统自投产以来,一直使用的是普通管道和成品防磨弯头,日常生产中频繁被高速含灰气流磨穿。且其平均使用寿命只有2年,现设备运行周期已达3年以上,一旦发生泄漏,不但会造成环境污染影响人员健康,同时会造成除尘器严重压灰、跑灰、输灰不畅及布袋烧损等。

针对以上现状,发电一分厂从输灰系统管道弯头的材质、结构及压力分布等方面入手,通过研究探讨决定对输灰管道弯头内壁进行优化,并用陶瓷防磨涂料预制输灰系统管道弯头进行替换。

耐磨陶瓷涂料是一种新型的水性无机涂料,涂装后通过低温加热方式固化,形成性能和陶瓷相似的绝缘涂抹层,达到绝缘、防磨、抗腐蚀的目的,无污染,具有极高的机械强度、刚度和优良的韧性和抗震性,环境相容性好。

热力站3台锅炉共有三条输灰管道21个弯头,使用陶瓷绝缘涂料防磨工艺对输灰管道进行防磨处理,每年可节约材料费用10185元。此外,通过对输灰弯头内壁优化,不但可以防止因输灰管磨损造成的泄漏,保证现场环境及检修人员健康,同时可避免泄漏造成的除尘器严重压灰、跑灰、输灰不畅甚至烧损布袋等事故。

 
 
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