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西林钢铁选烧分厂创新低硅烧结工艺

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-11  浏览次数:295
 
核心提示:为进一步降低生产成本,提高生产经营水平,西林钢铁集团有限公司选烧分厂于今年7月份成功创新了低硅烧结工艺,到2013年12月9日,

为进一步降低生产成本,提高生产经营水平,西林钢铁集团有限公司选烧分厂于今年7月份成功创新了低硅烧结工艺,到2013年12月9日,经过不断地完善和改进后,冶炼技术已成熟,大幅度降低了生产成本。现在,西钢集团3号烧结机生产的烧结矿sio2含量达到4.16%、品位56.98%;4号烧结机生产的烧结矿sio2含量达到3.79 %、品位57.76%。均达到了国内先进水平。

  低硅烧结是指sio2含量低于5%的烧结矿,他的优点是品味高、sio2低,能减少高炉冶炼过程中产生的渣量,因而有利于高炉顺行和降焦比。铁矿石TFe(全铁)含量高1%,高炉焦比降低2%,产量提高3%,因而,低硅烧结能给企业带来巨大的经济效益。西钢集团于年初提出了大量配吃低硅、低价位国内矿粉和俄罗斯矿粉代替高价位精矿粉进行生产的低成本、高效益生产战略,选烧分厂成立了生产技术攻关领导小组,全力攻克低硅烧结工艺,由于该公司以前没有这方面的工作经验,而且引进的俄罗斯品位62.5%矿粉中二氧化硅含量在3.7—4.1%之间、俄罗斯品位63.5%矿粉中二氧化硅含量在1%以下,均低于正常水平,出现了烧结矿各项技术经济指标大幅度下降、返矿率增高、产量下降等一系类问题的出现,烧结生产面临着前所未有的困难。该分厂各级管理人员科学谋划,反复实践,夜班时攻关小组技术人员轮流值班坚守在烧结机旁、随时观测各项工艺参数的变化。通过实施Excel电子表格法配料,投用生石灰消化器、混合料槽蒸汽预热器、优化工艺结构、统一低水低碳厚料层操作方法等一系列举措,终于探索出一条配料结构最佳、成本最优的低硅烧结新工艺。

 
 
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