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冷钢炼铁厂烧结小改造产量大收获

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-09-01  浏览次数:241
 
核心提示:冷钢炼铁厂烧结车间由于二筛筛上物储料仓偏析的原因,送往高炉的烧结矿粒度较细,送往烧结机的铺底料粒度偏粗,不仅影响烧结
       冷钢炼铁厂烧结车间由于二筛筛上物储料仓偏析的原因,送往高炉的烧结矿粒度较细,送往烧结机的铺底料粒度偏粗,不仅影响烧结矿的粒度组成,对炉况顺行不利,且对烧结矿产量也有一定影响。针对此情况,对筛子和导料装置作了相应改造,即:将一筛上部筛板的筛孔由直径10mm改为8mm,下部筛板仍采用直径10mm筛孔;在二筛筛上物储料仓内、铺6#皮带给矿槽的上方制作一个“7”字形导流装置,再在“7”字形的侧方开一个孔,将粒度较粗的烧结矿引向高炉,粒度较细的烧结矿作为铺底料引向烧结机。

一筛筛板改造后,不仅使一筛的筛分效率得以提高,而且减轻了二筛的工作量,二筛的筛分效率也得到了提高,烧结矿的粒度组成更为合理,5mm以下烧结矿下降了2%,减少了粉末进入高炉。由于铺底料的粒度减少,大颗粒铺底料均作为烧结矿,烧结矿产量每天提高500吨左右。
 
 
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