本报讯(记者韦敏)今年初以来,江苏沙钢集团淮钢公司炼铁厂创新操作思路和科学管理,对高炉多项相关工艺技术参数进行优化调整,为低成本炼铁打下坚实基础。其中,通过实施低硅冶炼,该厂1月~10月份生铁平均含硅量达到0.369%,实现了较为可观的降本目标。
为保证高炉渣系良好的实际效果,实现烧结矿配比达到80%以上的目标,该厂对4座高炉提出要求,要求渣碱度稳定在1.20%~1.25%,渣中球化剂含量稳定在7%左右,三氧化二铝稳定在15%~15.5%。同时,针对原料情况和4座高炉炉缸工作的实际情况,该厂将区间温度范围控制在1440℃~1470℃,既保证了炉缸热量充足、均匀、活跃和稳定,又大大降低了入炉燃料消耗,达到降低生铁成本的目的。此外,该厂还积极探索炉内布料矩阵前沿技术,增加中间焦层厚度,改善煤气利用情况,达到降低燃料比和降低生铁成本的目的。其中5号、6号高炉,燃料比同比下降6千克/吨以上,经济效益显著。