为了降低成本,该厂配矿中心曾将3200m3高炉原料结构中的塞矿比例提高到了25%。但由此带来的系统消化不良产生的连锁反应,导致高炉一度风量低、产量低,提高了生产成本。
“我们对成本的测算仅仅局限在配矿和配煤成本上,对铁水成本的最终影响缺乏系统分析,制约了成本的进一步降低。”该厂技术研究中心主任李传辉如是说。
如何妥善处理好成本与顺行的平衡关系,实现效益最大化?这一问题成为了该厂的新课题。
自6月份开始,在专家的协助下,该厂于6月底完成了3200m3高炉全成本配煤配矿模型的构建工作,实现了对生产成本的定量分析和系统评价。经过7月份的离线模拟,8月份开始在线指导,对现有资源和待开发资源进行性价比动态评价,判断结构优化方向、确定降成本路线,寻找降成本潜力。
按照惯性思维和传统做法,降低3200m3高炉原料结构中的塞矿比例,就可以解决高炉顺行问题。而现在借助全成本配矿模型,该厂做到了在保持塞矿比例不变的前提下,通过优化组合,系统算账,使结构更加趋于合理。
利用模型的自动寻优,在烧结原料结构中,该厂增加了经济性较高的高硅矿,减少价格相对较高的国内精粉和智利精粉用量。与原结构相比,新结构兼顾成本和顺行,实际吨铁成本降低17.7元。
在配煤结构方面,该厂发挥模型功能作用,由配煤成本最低向焦炭成本最低转变。自8月27日开始,该厂实施8号、9号焦炉焦炭降成本的技术路线,通过优化,焦炭成本降低了18.6元/吨,焦炭热态强度指标实现了不降反升。3200m3高炉全成本配煤配矿模型经过8月份、9月份、10月份的运行,原燃料吨铁实际成本比预算分别降低了48元、73.9元、96.8元,目前已具备了向其他高炉推广的条件。