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通才炼铁1280m³高炉开炉实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-11-28  作者:崔庭湖  浏览次数:379
 
核心提示:摘要:本文详细记录了通才炼铁厂1280m³高炉(1号炉)于2025年3月的开炉全过程。通过系统化的打压检漏、精准烘炉控制、分阶段装料及参数优化,实现了开炉一次性成功。重点总结了开炉流程、技术要点、参数调控、取消传统的开炉使用空焦及问题处理,为同类高炉开炉提供实践参考。 关键词:打压试漏;取消空焦;装料;开炉;去中心焦
 通才炼铁1280m³高炉开炉实践

崔庭湖

(山西建邦集团通才工贸有限公司  山西临汾)

摘要本文详细记录了通才炼铁厂1280m³高炉(1号炉)于2025年3月的开炉全过程。通过系统化的打压检漏、精准烘炉控制、分阶段装料及参数优化,实现了开炉一次性成功。重点总结了开炉流程、技术要点、参数调控、取消传统的开炉使用空焦及问题处理,为同类高炉开炉提供实践参考。

关键词:打压试漏;取消空焦;装料;开炉;去中心焦

1  前言

通才炼铁厂1号高炉高炉于2024年10月31日停炉改造,至2025年3月6日具备开炉条件正式启动开炉程序,本次开炉大致流程为:先进行2次打压检漏,补漏完成后进行烘炉作业,烘炉15天后又进行2次打压检漏,补漏完成后开始装料点火开炉。目标为安全高效恢复生产。

2  开炉关键技术流程

2.1  打压检漏(4次全流程)

打压检漏前制定了打压检漏方案,划分各区域打压检漏责任人,制定相关突发状况应急预案,于2025年3月6日进行第一次打压检漏工作,本次检出多处漏风较大处,检漏完成后进行补漏工作,补漏工作完成后于3月9日进行第2次打压检漏,经过第一次检漏补漏后,本次检漏已无跑风处,无大漏点,可以进行烘炉作业

首次检漏(3月6日):检出多处漏点,完成补漏。

二次检漏(3月9日):无跑风点,确认具备烘炉条件。

烘炉后复检(3月24-25日):第4次检漏基本无漏点。
措施:制定分区域责任制及应急预案,确保密封性达标。

2.2  烘炉控制(3月9日–24日)

高炉于2025年3月9日15:00开始烘炉,烘炉至3月24日05:00开始晾炉。烘炉采用热风烘炉,于北铁口埋两根热电偶作为烘炉温度依据,严格按照烘炉曲线进行烘炉,烘炉期间4小时倒一次炉顶大放散,确保顶温不超350℃,气密箱不超50℃

图片1 

烘炉曲线图

方式:热风烘炉,北铁口埋设热电偶实时监测。

参数:顶温≤350℃,气密箱≤50℃;每4小时倒炉顶大放散一次。

时长:连续烘炉15天,严格按曲线执行。

烘炉结束后于3月24日,25日又进行两次打压检漏工作,第4次检漏基本无漏点,检漏完成后开始卸直吹管,装木材,进行开炉后续准备工作。

3  开炉装料工作

本次开炉料采用木材+净焦+负荷料的方式装料,高炉于3月27日开始进行装木材作业,装木材期间开始两班倒,人员分配好白天晚上连续作业,于28日中午11:00木材装至风口小套往上1米处,确保小套不被焦炭砸坏,28日下午装直吹管,砖堵4个风口(堵4#、8#、15#、19#),送风面积0.1659㎡。

参数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

直径(mm)

110

110

105

110

110

105

110

110

105

110

110

110

110

105

110

110

105

110

110

105

110

110

长度(mm)

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

斜度(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

状态

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28日下午18时开始装净焦,净焦批重10吨,共装44批净焦,28日23:50净焦以全部装好,装完净焦后料线至9.9米,受烧结直供料影响,负荷料暂时没有装,负荷料于29日8:00开始装料,29日14:20负荷料装至3.47米料线,装料完毕。

阶段

时间

物料

关键操作

结果

木材装填

3月27–28日

木材

装至风口小套上方1m处

保护小套免受焦炭冲击

净焦装填

3月28日18时

净焦44批(10t/批)

连续作业至23:50

料线达9.9m

负荷料装填

3月29日8时

烧结负荷料

受供料影响延迟装料

料线至3.47m

风口配置

堵4#、8#、15#、19#风口,送风面积0.1659㎡。

4  点火开炉工作

3月30日0:08高炉送风点火,0:10除砖堵的四个风口,其余风口全亮,1:40引煤气,调压阀组调节顶压,31日7:12 开始富氧,7:13南铁口见渣堵口,12:42北场预埋氧枪吹氧出第一炉铁,第一炉渣铁成分如下:

炉次号

C

Si

Mn

P

S

Cr

001

4.81

1.61

0.388

0.238

0.037

0.082

Mo

Ni

Cu

Al

Fe

Ti

0.003

0.022

0.007

0.003

92.525

0.187

炉渣炉次

SiO2

CaO

MgO

AI2O3

S

001

30.78

33.58

10.94

14.72

0.82

镁铝比

R2

R3

R4

 

0.74

1.09

1.45

0.98

 

13:17开始喷煤,初始煤量8t,单号枪喷煤;

17:45南场出第一炉,之后开始南北两场轮流出铁;

18:32开8号风口,19:23开15号风口,22:42开19号风口,3月31日02:00开4号风口,至此全部风口已开。

开炉参数控制见下表:

图片2 

图片3 

 


 

5  开炉参数调控

5.1  核心参数趋势

风量控制由初始的1255m³/min → 逐步提升至3005m³/min(富氧后),

富氧7:12启动,初始(1600m³/h)→ 峰值7400m³/h(3月31日),

13:17开始启喷煤(初始8t/h)→ 稳定至100t/h以上。

炉温([Si])开炉初期1.61% → 24h后降至0.36%(趋于稳定)。

5.2  取消中心加焦

1280m³高炉开炉后取消了传统的中心加焦模式,采用了先进的“平台+漏斗”式布料矩阵,精心设计矿石和焦炭的布料方式,在这种布料模式下,增加了矿石在中心区域的分布比例,使得矿石能够更好地与煤气接触反应,同时替代了原中心焦在炉内的支撑作用,维持了炉内合理的料柱结构,解决传统中心加焦模式下煤气利用率低、燃料消耗高的难题,从根本上改变了高炉内部的炉料分布结构。

传统中心加焦料制

O

角度

38

36

34

32

 

 

圈数

3

4

4

3

 

 

C

角度

39

37

34.5

31.5

28.5

11

圈数

3

3

2

2

1

1

开炉后使用的“平台+漏斗”料制

O

角度

34

32

30

 

 

 

圈数

3

4

3

 

 

 

C

角度

36

34.5

32.5

30

27.5

24.5

圈数

3

3

3

2

2

1

上表分别为停炉前使用的中心加焦布料模式和开炉使用的“平台+漏斗”布料模式,可看出开炉前O角为4档角度,圈数分布为3-4-4-3,边缘区域矿石分布较均匀,C角在边缘(39°→34.5°)圈数为3-3-2,焦炭量适中,避免边缘气流过度发展;

取消中心焦后O角度范围为3档34°→30°(仅4°跨度),圈数3-4-3,矿石层高度集中,形成窄而平的矿石平台,稳定上部炉料结构,C角度从 36°→24.5°(跨度11.5°),圈数3-3-3-2-2-1,焦炭层由外向内平缓下降,形成宽漏斗,促进气流均匀分布,C最小角度为 24.5°(相比传统的11°大幅外移),中心焦炭量减少,更依赖平台结构维持气流。改变了高炉内部的气流通道,促使煤气流向中心区域扩散,使得边缘与中心煤气的分布更加均衡。这种均衡的煤气分布极大地增强了煤气与矿石之间的还原反应效率,提高了高炉的冶炼效果。

同时热量集中利用,减少中心焦的使用,意味着减少了中心焦冗余的热储备。如此一来,热量能够更加高效地集中于炉缸活跃区域,减少了热量在高炉内部的无效散失,提高了能源利用率。

 

关键事件应对

铁口喷溅:采用开口后压炮2次操作,缓解喷溅。

除尘停电:开炉次日矿槽除尘故障,导致减风减产。

6  技术亮点与不足

亮点

1. 本次开炉采用木材加净焦加负荷料开炉,开炉铁量计算准确,第一炉铁直接过撇渣器。

2. 开炉炉况基本稳定顺行,没有出现大的波动。

3. 创新性地取消中心焦,构建平台漏斗布料矩阵,有效解决了传统中心加焦模式下煤气利用率低、燃料消耗高的难题,从根本上改变了高炉内部的炉料分布结构。

不足与改进

1. 铁口潮湿:导致喷溅严重,需优化铁口干燥工艺。

2. 设备保障不足:除尘停电暴露应急准备缺陷,建议增设备用电源。

 

7  结论

本次开炉通过严格的检漏流程、科学的烘炉曲线、分阶段装料策略及动态参数调控,实现了1280m³高炉安全高效复产。第一炉铁成分达标、炉况顺行,印证了技术方案的可行性。未来需重点优化铁口防潮及设备应急体系,进一步提升开炉效率。

参考文献
[1] 高炉开炉技术规范. 冶金工业出版社.
[2] 张寿荣. 大型高炉操作与实践. 2020.

[3]  钢铁冶金学 炼铁部分. 冶金工业出版社.

[4] 高炉生产技术手册. 冶金工业出版社.

 

 
 
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