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攀钢钒烧结返矿率实现“六连降”

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-28  浏览次数:473
 
核心提示:2015年,鞍钢集团攀钢钒炼铁厂烧结返矿率指标为24.03%,再次刷新该厂纪录,同比降低1.41%,降低成本1400余万元。这一指标是该
      2015年,鞍钢集团攀钢钒炼铁厂烧结返矿率指标为24.03%,再次刷新该厂纪录,同比降低1.41%,降低成本1400余万元。这一指标是该公司通过工艺优化获得的,连续6年刷新历史纪录。

      据了解,受钒钛磁铁矿的特殊性影响,钒钛烧结矿具有易脆、强度差、粉末多等特点,导致烧结矿指标长期高于同行业普通烧结矿指标,制约烧结成本的控制。多年以来,该厂以降低烧结返矿率攻关队为载体,针对进厂原燃料质量变差、品种增多的情况,认真做好混匀造堆工作,保持原燃料物化指标的相对稳定;开展烧结矿输送系统漏子技改工作,降低漏子落差,增加缓冲台阶和接料底板等措施,不断减少烧结矿在运输过程中的摔打;积极安装烧结机蒸汽雾化加湿装置,运用铺底料等技术,进一步改善了烧结矿质量。

      针对原燃料资源招标采购供应厂家新增较多,高炉面临吃“百家饭”的新格局,该厂始终坚持以稳定提高烧结矿质量为切入点,根据不同矿种的特点合理搭配,不断优化相关技术指数和工艺参数。同时,该厂积极开展小粒级烧结矿回收利用攻关工作,探索新的布料规则和操作制度,建立炉况预警机制和纠偏制度,通过控制炉温等措施,努力提高小粒级烧结矿用量。据统计,该厂目前小粒级烧结矿日均用量维持在1000吨以上,最高时达到了2000吨,为进一步降低烧结返矿率奠定了基础。
 
 
 
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