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本钢北营炼钢厂推广新工艺降本增效

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-22  浏览次数:442
 
核心提示:北营炼钢厂针对耐材消耗中补炉料消耗偏高的实际,尝试推行新工艺,有效降低了吨钢成本。从去年11月初开始试验此项新工艺,到
       北营炼钢厂针对耐材消耗中补炉料消耗偏高的实际,尝试推行新工艺,有效降低了吨钢成本。从去年11月初开始试验此项新工艺,到目前逐步推广,该厂炼钢作业二区的补炉料消耗从0.85kg/t减少至0.65kg/t,11月份、12月份补炉料降低成本31.87万元,吨钢成本降低约0.58元。

      面对钢铁市场新常态,该厂牢固树立“在保证产品质量的前提下,实现低成本经济运营”理念,围绕制约生产、成本、质量等“疑难杂症”积极开展攻关。该厂炼钢作业二区从工艺物料消耗中的耐火材料方面入手,积极与同行业消耗量进行细致对标,发现去年三季度补炉料平均消耗比同行业消耗量偏多,因此决定开展降低转炉补炉料攻关。

      在攻关工作中,技术人员发现利用以往传统的补炉工艺很难进一步降低补炉料消耗。为此,该作业区针对补炉工艺的特点,尝试使用“生铁块渣补法”替代补炉料补炉工艺。由于新工艺存在很多操作上的难点,该作业区多次组织相关人员开会讨论并制订了试验方案。

      在实施过程中,为了避免出现安全隐患和事故,他们将可能发生的问题作为工作重点,作业长、炉长及相关技术人员全程跟踪,保证了新工艺的有效实施。

      据悉,该作业区还围绕其他各项消耗指标,逐条与同行业先进指标对标,分别制订了灰耗、合金消耗、一次倒炉率等各项指标,逐步开展系统而全面的攻关,进一步降低成本。

 
 
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