“四段式”枪位控制降费用
在转炉冶炼过程中,由于原料条件的变化会造成转炉渣料加入时机偏后,操作枪位控制偏高,导致转炉渣中带铁量大,炉渣发泡严重,必须用氮气进行打渣,方可进行倒炉作业。对此,转炉技术员与工段人员通过现场摸索试验,研究出了一套新的枪位控制方案,采用“高-低-高-低”四段式枪位替代原来“高-低-低”三段式枪位控制,促进了转炉化渣,并减少终点渣中带铁量。
自2015年12月份采用此方法后,转炉渣泡问题得到有效解决,渣中带铁量明显减少,转炉枪位控制优化后,每炉钢可节省氮气打渣时间10秒,每月可节省氮气费用3.5万余元。
精准控制拒绝浪费
连铸在热送过程中,由于开流、更换定尺时因第一根钢坯重量不可控,造成钢坯重量浮动较大,钢坯时长时短,影响定重控制的同时,也造成了坯料浪费。
为进一步降低区间成本,为下道工序输送优质的钢坯,连铸技术员联合生产工段通过对数据跟踪监控,不断的试验操作,提出整改方案,要求岗位工日常对各流各定尺定重控制稳定后的红坯进行测量,并做好记录,做为下次更换定尺时该流对应的红坯实际长度。
根据现场实际操作,该办法可以使更换定尺的第一次钢坯重量62.5%在合格范围内,另外通过棒线针对性的抽查重量,发现钢坯重量的离散度也得到了极大稳定,从最初±70kg的偏差控制在±15kg内。通过精准控制开流、更换定尺时的钢坯重量,月创效1.43万。
提高大包盖使用寿命降成本
新区打结好的钢包盖在使用初期,由于耐材脱落导致包盖不能满足现场使用。针对此问题,由钢包技术人员协同工段人员通过现场跟踪调查发现,造成包盖耐材频繁脱落的原因主要有以下两方面,首先是不规范操作导致脱落;其次是由于打结料配比不当造成耐材在高温下的抗剥落性差。找出了问题所在,各级人员立即行动起来,对症下药,通过与厂方协商调整材料配方,并规范现场操作,使耐材脱落的问题得到了彻底解决,钢包盖使用寿命也由初期的1100多炉增至1500炉左右,不仅缓解了大包盖的周转问题,还可减少新打结烘烤包盖3-4个,降低了煤气烘烤费用,年可创效3.6万余元。