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大型倾翻炉冶炼钒铁工艺研究取得良好进展

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-24  浏览次数:214
 
核心提示:3月21日,由钒钛冶金研究所钒冶金研究室承担的攀钢重大课题大型倾翻炉冶炼钒铁工艺研究取得良好进展,单炉产渣量减少了22%,钒损

3月21日,由钒钛冶金研究所钒冶金研究室承担的攀钢重大课题“大型倾翻炉冶炼钒铁工艺研究”取得良好进展,单炉产渣量减少了22%,钒损失减少了约70kg,冶炼收率≥94%,为攀钢降本增效做出了积极贡献。

据悉,攀钢冶炼钒铁一直采用的直筒炉工艺是使用十几年的一套成熟工艺,具有操作简单的优点,但其缺点在于能耗和成本较高,另外该工艺生产的合金饼由于冷却缓慢,容易造成钒铁成分不均,砂化结晶等质量缺陷,而倾翻炉可有效解决这些质量问题。攀钢西昌钢钒公司目前采用的就是大型倾翻炉冶炼钒铁的工艺,经过一年多的实践,在产品质量的提高方面逐步显现出优势,但是目前的冶炼收率与直筒炉相比尚有一定的差距,而收率的高低直接影响到产品的成本。

为减少攀钢西昌钢钒公司钒铁冶炼的单炉产渣量,减少钒在渣中的损失,提高大型倾翻炉的冶炼收率,项目组实施了氧化钒配料比例调整试验,结果表明:通过改变原料氧化物的配比,严格要求氧化钒的全钒含量,从而减少单炉冶炼产渣量,降低了钒在渣中的损失,则每年可多创造效益1000万元以上。

 
 
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