随着精细化管理的深入和企业自动化信息化程度的提高,通过岗位、机构的优化来盘活人力资源,激发最大效益,也成为了许多车间、班组探索的课题。近期,方大九钢优钢线车间组织人员对各个岗位进行调研梳理,最终成功将两个操作室合并为一个操作室,一次性解决了多个难题,提升了整体效益。
该车间的六台打包机,原本分别由两个操作室控制,每个操作室每班有2名员工值班。车间人员经过一段时间观察发现,其中一个操作室的自动化程度很高,值班人员工作量不大。而在两个操作室内操作6台打包机,因视线距离的关系,还会导致误操作,影响生产。这是一个有“潜力”可挖的岗位,参加调研的成员不约而同有了一致的想法。是否可以将两个操作室合二为一呢?如果这一想法变为现实,那么这个岗位就可以优化出8名员工充实到更为需要的岗位。这可是一件大好事。
想法是好,能行吗?会不会影响生产效率?该车间将这一想法向上级提出,获得上级的大力支持。厂部迅速要求相关生产、技术、设备、安全等科室骨干,全力支持优钢线车间这一建议,从各个方面进行可行性论证。论证显示,如果将两个操作室 “合二为一”的话,每个班次就能优化出2个人,全班共计盘活人力资源8人;同时操作室“合二为一”后,不但不会影响生产,而且能够通过集中监控,提升生产效率。既然是这样,那就立即办!该厂领导当机立断,要求将这一好想法落到实处。
好想法要做好也绝非易事。要落实好“二合一”的设想,还必须具备两个条件:一是留下来的人员必须具备较高的操检合一技能;二是两个操作室的设备要整合到一个操作室。于是,该车间对原有操作工进行全面测评,具备操检合一条件的优先留下来,确保操作人员素质和生产不受影响;二是请维修车间全力配合,对撤并的操作室设备进行整合搬迁,实现在一个操作室对6台打包机的全面统一协调控制。
两个操作室 “合二为一”工作完成后,车间共计盘活人力资源8人,同时,也化解了原来两个打包操作台、因受视线影响经常会造成误操作的问题,能够更为有效地确保打包机设备稳定运行,有效降低了打包机误机时间,提高了生产效率,降低了员工作业安全风险,取得了良好效果。
有员工感叹,原以为“二合一”会引发班组矛盾推行不下去,没想到“合”出来的是效益、是活力。“只要认真‘变、干、实’,就没有解决不了的问题!”该车间负责人说。(方大九钢 彭媛)