高棒粗轧扁头由于负荷大,受冲击力大,扁头经常出现下坠或退出现象,成为班组维护的重点和难点设备。扁头损坏频发,由此造成的设备故障不仅严重影响高棒的正常生产,加大了员工的劳动强度,且经常造成轧辊发热甚至烧辊。为此,维修准备车间高棒钳工班的员工从增加抗冲击力入手,将扁头内外齿的传动形式改为花键滚珠的形式,在原有外齿套固定压板内增加锁紧卡环,避免外齿整个重力直接传递在压板上,从而解决了压板频繁松动造成扁头下坠或退出而产生的故障。
从去年12月成功改造后的半年时间里,粗轧扁头再也没有发生故障。据测算,改造后一年可减少扁头内外齿消耗12套以上,节约费用近10万元。