有线改无线降低劳动强度
水钢原轧钢厂二棒线3号行车操作是采用接线盒拖缆式按钮操作方式。由于拖缆线长度有限,电钳工处理炉区设备作业时,需要一个人操作拖缆手柄盒,并且要随着行车左右来回走动,由于加热炉区域设备高耸,经常被钩挂或绊倒,很不方便,加之行车电缆磨损更换频繁,行车钢丝绳容易跳槽损坏,行车钩头容易上升存在安全隐患。有没有一个办法能直接实现无线操作,从而减轻劳动强度,确保安全生产?该作业区广泛征集合理化建议,将3号行车改为无线遥控操作,电钳工处理炉区设备时,不但不需要指派专门的行车工操作,而且节约行车电缆线,消除行车钩头上升带来的安全隐患。
滚轮改导辊提高生产效率
轧钢厂二棒线12号机换辊小车框架变形和滑辊滚动轮轴承卡死频繁,影响12号换辊或机架时间。每次换辊影响时间均在10分钟以上。为减少耽误时间,该作业区在没有任何可借鉴方案的情况下,靠责任、靠经验、靠“土专家”,把现场问题变成课题,重新用槽钢制作换辊小车框架,用导辊替代原料滚珠轴承滑辊。改造后经验证,对12号机换辊时无影响时间,每月12号机换辊(或机架)至少8次以上,至少节约12号机换辊时间80分钟,年产生经济效益138720元,提高了生产效率,降低了材料损耗,取得了良好效果。
45度改为50度确保工艺稳顺
轧钢厂二棒作业区轧制直径25毫米规格,容易产出蛇形钢,产生废品。每次都会因为换机架或查找原因而浪费大量时间,每次改轧直径25毫米规格时,产生蛇形钢耽误的时间都在30分钟以上,产生蛇形钢废品10吨以上。每月改轧直径25毫米规格两次,就会耽误时间至少60分钟,产生蛇形钢20吨以上。对此,该作业区集思广益,大胆管理,反复论证,在充分验证之后,实施小改小革,将直径25毫米规格成品孔型由横肋45度改为50度,直径25毫米规格成品孔型改进后,消除了直径25毫米规格成品蛇形钢缺陷,预计年产生经济效益53万元左右。
“刚过去的一年,二棒作业区产量刷新历史最好水平,多项指标创历史纪录,回想经历的每一个细节,小改小革活动的较好开展和实施,起到了关键性作用。”该作业区作业长汪应强如是说。事实上,这仅仅是水钢轧钢厂开展小改小革技术创新的一个缩影。新的起点上,该厂职工将积极投身到该公司增收节支、提质增效攻坚战中,坚持以技术创新作为企业持续发展的突破点,承压奋进,主动作为,努力为公司保生存求发展作出新的贡献。