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首钢水钢:“聚沙成塔”创效益

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-02-24  来源:我的钢铁网  浏览次数:505
 
核心提示:加热炉入炉输送辊道长期受高温和钢坯运行过程冲击导致故障频繁,严重影响轧制生产节奏,迫切需要加以改进。这是水钢公司轧钢厂
      “加热炉入炉输送辊道长期受高温和钢坯运行过程冲击导致故障频繁,严重影响轧制生产节奏,迫切需要加以改进。”这是水钢公司轧钢厂二棒作业区职工在日前开展的技术革新活动中提出的建议。2016年,该作业区实施合理化建议及小改小革共36项,有线改无线、滚轮改导辊……招招新奇制胜,通过自己动手进行小改小革既解决了诸多生产急需,又为企业安全生产创造了经济效益。

有线改无线降低劳动强度

水钢原轧钢厂二棒线3号行车操作是采用接线盒拖缆式按钮操作方式。由于拖缆线长度有限,电钳工处理炉区设备作业时,需要一个人操作拖缆手柄盒,并且要随着行车左右来回走动,由于加热炉区域设备高耸,经常被钩挂或绊倒,很不方便,加之行车电缆磨损更换频繁,行车钢丝绳容易跳槽损坏,行车钩头容易上升存在安全隐患。有没有一个办法能直接实现无线操作,从而减轻劳动强度,确保安全生产?该作业区广泛征集合理化建议,将3号行车改为无线遥控操作,电钳工处理炉区设备时,不但不需要指派专门的行车工操作,而且节约行车电缆线,消除行车钩头上升带来的安全隐患。

滚轮改导辊提高生产效率

轧钢厂二棒线12号机换辊小车框架变形和滑辊滚动轮轴承卡死频繁,影响12号换辊或机架时间。每次换辊影响时间均在10分钟以上。为减少耽误时间,该作业区在没有任何可借鉴方案的情况下,靠责任、靠经验、靠“土专家”,把现场问题变成课题,重新用槽钢制作换辊小车框架,用导辊替代原料滚珠轴承滑辊。改造后经验证,对12号机换辊时无影响时间,每月12号机换辊(或机架)至少8次以上,至少节约12号机换辊时间80分钟,年产生经济效益138720元,提高了生产效率,降低了材料损耗,取得了良好效果。

45度改为50度确保工艺稳顺

轧钢厂二棒作业区轧制直径25毫米规格,容易产出蛇形钢,产生废品。每次都会因为换机架或查找原因而浪费大量时间,每次改轧直径25毫米规格时,产生蛇形钢耽误的时间都在30分钟以上,产生蛇形钢废品10吨以上。每月改轧直径25毫米规格两次,就会耽误时间至少60分钟,产生蛇形钢20吨以上。对此,该作业区集思广益,大胆管理,反复论证,在充分验证之后,实施小改小革,将直径25毫米规格成品孔型由横肋45度改为50度,直径25毫米规格成品孔型改进后,消除了直径25毫米规格成品蛇形钢缺陷,预计年产生经济效益53万元左右。

“刚过去的一年,二棒作业区产量刷新历史最好水平,多项指标创历史纪录,回想经历的每一个细节,小改小革活动的较好开展和实施,起到了关键性作用。”该作业区作业长汪应强如是说。事实上,这仅仅是水钢轧钢厂开展小改小革技术创新的一个缩影。新的起点上,该厂职工将积极投身到该公司增收节支、提质增效攻坚战中,坚持以技术创新作为企业持续发展的突破点,承压奋进,主动作为,努力为公司保生存求发展作出新的贡献。

 
 
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