年初以来,该厂开展降低钢铁料消耗攻关工作,合理安排品种计划,确保脱硫渣钢的分离,通过多配吃渣钢、减少事故等措施提高金属回收率,降低钢铁料消耗6kg/t,打响降低钢铁料消耗攻坚战。
该厂在降低钢铁料消耗攻关中,重点开展工艺改造,通过优化工艺提高钢水可浇性,减少液面波动,同时加强连铸机设备维护,降低非稳态铸坯清理率,从而降低铁损30吨。通过与国内先进企业对标,减少脱硫扒渣损失,目标是从目前的单炉扒渣2.5吨/炉降到1.9吨/炉以下,预计月可降低损耗743吨。
此外,该厂通过开展劳动竞赛、工艺优化、合理排布计划等措施控制生产“小耽误”,减少返炉、非定尺、废品,以及非计划产品的产生,从而提高钢水收得率,减少内循环废钢的产生,月可降低钢水损耗200吨。同时,在节能降耗方面抓大不放小,根据内部废钢资源结构、市场废钢价格等确定合理的铁水消耗指标,逐步用烧结矿等替代部分废钢,达到效益最大化,实现烧结矿使用量在5月份3kg/t的基础上提升到10~20kg/t的目标。