检修的安全、优质、高效事关整体生产经营的发展,每一次联检都是对参战单位、部门及参战人员的一次考验。此次联检在本钢集团领导高度重视下,各在建厂和施工单位的共同努力下,达到了预期效果。
此次联检亮点在于消除设备隐患,实现稳产、高效的目的。如板材热连轧厂及时更换三号炉DN1000、五号炉DN1200煤气管道盲板阀膨胀节鼓胀,解决煤气泄漏,威胁炉区环境及人身安全的隐患。板材炼钢厂为降低蒸气外溢,解决影响生产和安全的设备隐患,对二冷室封闭进行处理,缓解冬季天车视线不良所造成的不可控后果。同时,板材炼铁厂在五号高炉检修中,更换了存在隐患的主皮带重锤滚筒,对筒皮磨损严重,轴承间隙超标的滚筒进行更换,未更换的滚筒进行开盖检查测间隙等,同时对主皮带4台高压电机拆下送到电修清扫、更换轴承,绝缘测试,耐压试验等,消除主皮带电机隐患,为高炉稳定顺行创造了有利条件。
此次联检重点在于提高设备精度,进而提升产品质量水平。如板材热连轧厂以此次检修为契机,对精轧机机架窗口精度的调整,调整后下支承辊区域精度得到有效恢复,检修启车生产后,设备运行比较稳定,各机架轴向力情况得到有效改善,提高了设备运行稳定性。板材炼钢厂利用一号铸机检修,对铸机香蕉梁精确测量调整,恢复铸机支撑本体精度,确保在线扇形段接弧在±0.3mm内,提高了连铸坯的产品质量,完成年初制订的铸机精度攻关目标,为产品质量提升提供了设备保障。
此次联检难点是完善设备功能,进而实现降耗增效的目的。如板材炼钢厂严格遵循“逢修必改”的原则,对七号转炉炉底复吹功能进行恢复,对钢包自动吹氩功能进行恢复,增加了氩站喂丝功能。其中,七号转炉安装喂丝机投产后,通过炉前喂线操作降低成本,延长钢水镇静时间,有利于夹杂物上浮,提高钢水质量,按目前比例进行计算节约成本,喂丝操作可以节约成本0.35元/吨钢。对七号转炉炉役修恢复复吹前后数据进行对比,联检后的复吹炉座有助于冶炼品种钢,降低钢水气体含量,减少钢水夹杂物,周期明显缩短,渣中FeO含量降低,金属收得率提高,钢水温度成分更加均匀,钢水纯净度提高,为高炉稳产顺行提供了保障。