原来,棒线工段在换辊换槽时需要通过磨槽来增加槽面与红钢的摩擦力,从而避免红钢在咬入轧辊时出现打滑现象。之前一直磨槽的焊条硬度大、附着性强,虽然能增加槽面的摩擦力避免打滑,但焊接后易造成轧辊表面蹦槽、轧件表面缺陷、料型不准确,影响成品质量,有时会损坏下一道次轧机导卫造成废钢,更重要的是焊点还会造成轧辊在下线维修时车削难度增大,降低轧辊使用寿命,且消耗快、成本高,浪费较大。
用废旧打包丝替代焊条进行磨槽,不仅能达到增加槽面与红钢的摩擦力、防止打滑的效果,且焊点脆性大、附着性差,在轧制两根钢后,轧槽上的焊点便会很快消失,既不影响料型调整,同时提高了成材率。
“现在公司不断创新产品开发,锚杆钢、圆钢等规格生产频次增加,基本每3天就换一次规格,一次换十几架轧辊,一个月每班消耗3包焊条240多元,8个班就是1920元,你可别小看这千把块钱,一年下来就是23040元,现在换成打包丝,不光解决了磨槽时焊条消耗和轧件麻面的问题,更重要的是节约了成本。”小郭说,成本意识现在已经深深烙进了每位员工的心里。
现在,打包丝代替焊条磨槽已在棒线工段大范围内使用,不得不说这招“移花接木”用的妙。