“白工,第一批精轧螺纹钢筋已全部安装完成,因为产品的精准尺寸,我们安装起来十分顺利,足足比预计工期提前了两天,非常感谢你们!”3月8日,河钢承钢自动化中心技术员白彦刚接到了河南客户刘经理的电话,他不仅对公司的产品赞不绝口,还表达了长期合作的诚意。
本月初,一笔精轧螺纹钢筋订单“找上”了河钢承钢销售人员。认真询问订单后,销售员王猛却有些迟疑,并没有立即接下这个订单。原来,由于客户是桥梁建筑商,基于此次建造桥梁的特殊性,安装时需将精轧钢筋吊起来由人工高空进行安装,所以就要求精轧钢筋的尺寸必须精准定尺,一旦出现偏差,螺母与螺纹钢筋就不能精准对接,影响工期。这一精准的定尺也给产线设备带来挑战,要求倍尺剪必须按客户需求精准剪切,这也是销售员迟疑的原因。“客户的需求就是我们的标准!”白彦刚的信心促成了这笔订单。
倍尺剪控制程序在棒材自动化控制领域属于尖端技术,厂家出于技术保护,对控制程序层层加密,所以想提高剪切精度首先要破解倍尺剪控制程序。“只要肯攻关,就没有攻不下的壁垒!”白彦刚很快展开了对倍尺剪的“探秘”,经过研读相类似的控制程序、与工艺人员沟通,及借助职工创新工作室模拟试验等措施,寻找一切有价值的突破点。功夫不负有心人,一周后,白彦刚掌握了控制程序,并锁定了突破口。白彦刚还创新思维,结合剪体的机械结构,通过加装设备挡块、检测元件支架等方式制作了剪刃定位机构,为倍尺剪的稳定运行加装了“双保险”。
方案成熟后,白彦刚将新“配方”运用到了产线上。当第一捆精轧螺纹钢筋下线,好消息传来,完全满足客户的精准定尺需求。“只要我们肯拼、敢干,再高端的客户需求,我们也能满足!”白彦刚目视轧线,自信地说道。