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攀钢炼钢厂“斗气”创效2000万元

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-18  浏览次数:230
 
核心提示:9月15日,攀钢钒炼钢厂方坯作业区切割工周晓春正在精心操作切割枪按钮,瞬间,切割枪枪头喷出淡蓝色的火焰,将铸坯按照要求的定

9月15日,攀钢钒炼钢厂方坯作业区切割工周晓春正在精心操作切割枪按钮,瞬间,切割枪枪头喷出淡蓝色的火焰,将铸坯按照要求的定尺长度切断。今年初,为降低切割氢气用量,他提出了一条“缩短预压时氢气全开时间”的合理化建议,推广实施后,他所在岗位的氢气消耗从去年的0.7立方米/吨钢下降到今年的0.34立方米/吨钢,降幅达51.7%。

跟周晓春一样,今年,炼钢厂的广大职工围绕降低生产过程中的气体介质消耗,提高转炉煤气回收效益,采取了一系列的措施和办法,并且带来了可观收益。该厂从事能源管理工作的姜远舸给笔者算了一笔账,1至8月份,全厂由于气体介质消耗和煤气回收指标优化,实现创效2000万元。

该厂根据全厂工艺流程复杂、用能点及能源介质种类繁多的特点,全面排查用能设计、设备控制以及岗位操作上存在的问题,再进行优化改进。比如,在保证安全和生产需要的前提下,用低成本气源替换高成本气源,将脱硫氮封气源由氮气改为压缩空气,将2号板坯中包测温仪冷却氩气改为氮气;改造转炉工序氮封、空气密封、炉后吹氩基础流量控制系统,改造连铸拉矫电机冷却空气、铸坯切割氢气的控制系统,为精细化操作创造条件。以上措施实施后,各项气体介质单耗优化比例分别达到3%至9%,合计节约成本1441万元。

他们还针对转炉煤气回收输出能力不足、热值偏低的状况,协同相关单位进行分析研究,从输送管道、锅炉用量、煤气柜容、岗位操作等方面采取针对性的措施,使转炉煤气回收的管道最大输送能力提高了18%左右,日平均回收量上升了8万立方米,热值提高了8%至10%,回收创效559万元。

 
 
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