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200㎡烧结机废气余热加热煤气的应用研究

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-13  作者:刘占平 于武 杜平伟 陈然  浏览次数:367
 
核心提示:摘要:烧结工序是钢铁生产中的高能耗、高排放环节,200㎡烧结机在生产过程中会产生大量高温废气,其携带的余热未被充分利用时不仅造成能源浪费,还会增加环保处理压力。本文以200㎡烧结机废气余热回收利用为核心,研究利用烧结废气余热加热煤气的工艺方案,通过合理设计余热回收系统、优化换热流程,实现废气余热的资源化利用,降低煤气加热的能源消耗,同时减少废气排放带来的环境影响。研究表明,该方案可有效回收烧结废气中的余热,显著提升煤气入炉温度,降低生产能耗,兼具良好的经济效益、环保效益和社会效益,为同类烧结机的节能改造提
 200㎡烧结机废气余热加热煤气的应用研究

刘占平 于武 杜平伟 陈然

河北新金钢铁有限公司

摘要烧结工序是钢铁生产中的高能耗、高排放环节,200㎡烧结机在生产过程中会产生大量高温废气,其携带的余热未被充分利用时不仅造成能源浪费,还会增加环保处理压力。本文以200㎡烧结机废气余热回收利用为核心,研究利用烧结废气余热加热煤气的工艺方案,通过合理设计余热回收系统、优化换热流程,实现废气余热的资源化利用,降低煤气加热的能源消耗,同时减少废气排放带来的环境影响。研究表明,该方案可有效回收烧结废气中的余热,显著提升煤气入炉温度,降低生产能耗,兼具良好的经济效益、环保效益和社会效益,为同类烧结机的节能改造提供参考。

关键词200㎡烧结机;废气余热;煤气加热;节能降耗;余热回收

1  引言

在钢铁工业绿色低碳发展的大背景下,“双碳”战略纵深推进,烧结工序作为钢铁生产中能耗占比12%-15%、烟气排放占比超30%的核心环节,其节能降碳改造成为行业发展的关键命题[2]。200㎡烧结机作为中小型钢铁企业常用的生产设备,在烧结过程中,混合料经点火、抽风烧结后,会产生大量温度在150-450℃的废气,这些废气中蕴含着丰富的余热资源。目前,多数企业对烧结废气的处理仅停留在除尘、脱硫脱硝,环冷高温段余热发电等环节,中温及低温段大量余热直接放空,造成了严重的能源浪费。

同时,烧结生产中使用的高炉煤气等燃料,常温下入炉燃烧效率较低,需要消耗额外能源对其进行预热。若能将烧结废气中的余热回收,用于加热煤气,可实现“废热再利用”,既减少了余热浪费,又降低了煤气预热的能源消耗,达到节能降耗、环保减排的双重目标。本文结合200㎡烧结机的生产实际,设计废气余热加热煤气的工艺系统,分析其应用效果,为烧结工序的节能改造提供实践依据。

2  200㎡烧结机废气与煤气加热现状

2.1  烧结机废气现状

新金钢铁200㎡烧结机采用带式烧结工艺,年作业率达90%以上,烟气排放量大。正常生产情况下,烧结机环冷废气排放量约为1000000m³/h,废气温度波动范围为180-420℃,其中环冷机一段、二段排出的高温废气温度可达340-420℃,三段、四段中低温废气温度为180-270℃。废气中除了含有SO₂、NOₓ、粉尘等污染物外,还携带大量的物理显热,若直接排放,不仅浪费能源,还会增加环境热污染。

目前,烧结机废气处理流程为:环冷机一段、二段废气接入余热锅炉系统进行发电,三段、四段进入布袋除尘进行环保处理,处理合格后直接排入大气,废气中的余热未被回收利用,余热损失率较高,不符合节能降碳的生产要求。

2.2  煤气加热现状

该200㎡烧结机生产中主要使用高炉煤气作为点火燃料,煤气用量约为14000m³/h,常温下(25℃)高炉煤气的热值约为3200kJ/m³。由于常温煤气燃烧效率较低,为提升燃烧效果、保证烧结质量,需要采用燃烧重油或电能的方式对煤气进行预热,预热后煤气温度需达到120-150℃。

传统煤气加热方式能耗较高,每小时需消耗重油80kg或电能120kW·h,不仅增加了生产总成本,还会产生额外的废气排放,与绿色生产理念相悖。此外,传统加热方式的热效率较低,热量损失较大,进一步降低了能源利用效率。

3  废气余热加热煤气工艺方案设计

3.1  设计原则

结合200㎡烧结机的生产实际,废气余热加热煤气工艺方案设计遵循以下原则:一是最大限度回收烧结废气中的余热,降低余热损失;二是保证煤气加热温度稳定,满足烧结生产工艺要求(120-150℃);三是工艺系统简单可靠,投资成本低,便于后期维护;四是兼顾环保要求,不影响原有废气处理系统的正常运行,实现余热回收与环保治理协同推进。

3.2  工艺流程设计

在原有烧结废气处理系统和煤气供应系统的基础上,新增余热回收换热系统,实现废气余热与煤气的热量交换,具体工艺流程如下:

1、废气收集:通过管道将环冷机三四段排出的废气集中收集,提升余热回收总量;收集的废气先经过前置除尘装置,去除部分大颗粒粉尘,避免粉尘磨损换热设备。

2、余热换热:将收集后的高温废气引入余热换热器,余热换热器采用管壳式结构,废气在壳程流动,煤气在管程流动,通过管壁进行热量传递。为提升换热效率,换热器内部设置翅片,增加换热面积,同时配套高温蓄热炉,实现余热的储存与稳定释放,避免废气温度波动对煤气加热效果的影响。

3、煤气加热:常温高炉煤气送入余热换热器的管道,与高温废气进行热量交换,煤气温度逐渐升高至120-150℃,达到生产要求后,送入烧结机点火炉和保温段,用于烧结生产。

4、废气后续处理:经过余热回收后的废气,温度降至100℃以下,再进入原有布袋除尘器进行环保处理,处理合格后排入大气,不改变原有环保处理流程。

5、 辅助系统:增设温度控制系统、压力控制系统和流量调节系统,实时监测废气温度、煤气温度、换热压力等参数,通过变频调节风机转速、调节阀门开度,确保系统稳定运行,避免温度过高或过低影响生产。

4  工艺应用效果分析

4.1  节能效果

试运行期间,烧结机环冷三四段平均温度为180-270℃,经过余热回收后,废气平均出口温度降至95℃,每小时可回收余热约1.2×10⁷kJ,相当于每小时节约标准煤410kg。同时,煤气经余热加热后,平均温度达到135℃,完全满足烧结生产要求。

按年生产时间8000小时计算,该系统每年可节约标准煤3280吨,节能效果显著,有效降低了烧结工序的能源消耗,提升了能源利用效率。

4.2  经济效益

回收余热用于预热高炉煤气,其能源替代效益按能量等价原则计算。年节约高炉煤气4100万m³,对于配套的高炉具有显著意义,可有效缓解煤气供需平衡压力,减少煤气放散损失。

4.3  环保效果

该工艺系统实现了烧结废气余热的资源化利用,减少了余热直接排放带来的环境热污染。此外,余热回收后的废气温度降低,减少了对后续环保处理系统的热冲击,延长了环保设备的使用寿命,提升了环保处理效率,确保废气排放指标优于国家排放标准。同时,废气中的CO等可燃气体在蓄热炉和换热过程中部分被利用,减少了有害气体排放,进一步提升了环保效果,实现了节能与环保的协同发展,符合钢铁工业绿色低碳发展的要求。

5  存在的问题与改进建议

5.1  存在的问题

经过试运行,该工艺系统虽然取得了良好的应用效果,但仍存在一些问题:一是烧结废气温度波动较大(180-420℃),导致煤气加热温度偶尔出现波动,影响烧结生产稳定性[2];二是废气中含有少量腐蚀性物质,长期运行会对余热换热器造成腐蚀,影响设备使用寿命。

6  结论

本文以200㎡烧结机废气余热加热煤气为课题,通过分析烧结机废气与煤气加热现状,设计了废气余热回收换热系统,实现了烧结废气余热的资源化利用,得出以下结论:

1、200㎡烧结机环冷三四段产生的高温废气蕴含丰富的余热资源,传统生产中余热直接放空,不符合节能降碳要求。

2、设计的废气余热加热煤气工艺系统,通过收集烧结废气、利用余热换热器和高温蓄热炉实现热量交换,可将煤气加热至120-150℃,满足烧结生产要求,工艺简单可靠,投资回收期短。

3、针对系统存在的温度波动、设备腐蚀、余热回收不充分等问题,通过优化蓄热系统、加强设备防腐,可进一步提升系统运行稳定性和余热利用率。

综上所述,200㎡烧结机利用环冷三四段废气余热加热煤气的工艺方案可行、效果显著,可为同类烧结机的节能改造提供参考,对推动钢铁工业绿色低碳发展具有重要意义。

参考文献

[1] 某烧结烟气蓄热助燃高炉煤气耦合烧结余热发电装置及方法[P]. 中国专利: CN 116465211 A, 2023.

[2] 中国国际工程咨询公司, 唐山中铁实业集团有限公司. 烧结余热发电技术突破与行业示范——河北某钢厂2号240m²烧结机节能降碳改造实践[J]. 世界金属导报, 2026(1): 1-4.

[3] 广西钢铁炼铁总厂. 烧结环冷机低温烟气循环利用与热风厚料层烧结技术改造[J]. 钢铁节能, 2026(2): 38-40.

[4] 孙用军, 董辉, 冯军胜, 等. 烧结-冷却-余热回收系统热力学分析[J]. 钢铁研究学报, 2015, 27(1): 16-21.

[5] 工业一氧化碳治理专篇(二)——钢铁行业应用场景[Z].

 
 
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