当前位置: 首页 » 技术文献 » 炼铁文献 » 设备 » 正文

吉林鑫达2#高炉快速开炉实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-30  作者:张树江 陈兆军  浏览次数:1376
 
核心提示:摘要:吉林鑫达炼铁厂2#高炉16日11:16分顺利复产点火开炉。13:08分引煤气,20:06出第一炉铁,走水渣且铁水过撇渣器进铁水罐。21:53分开始喷煤。17日4:11分高炉全风。本次开炉采取全风口开炉,开炉焦比2.59t/t,实现2小时内引煤气,9小时出铁,16小时喷煤160kg/t,17小时全风。炉况恢复期间,高炉稳定顺行,且2天达产开炉快速高效,实现经济开炉目标,为后续开炉提供巨大借鉴意义。 关键字 :全风口低焦比快速;经济
 吉林鑫达2#高炉快速开炉实践

张树江   陈兆军

摘要:吉林鑫达炼铁厂2#高炉16日11:16分顺利复产点火开炉。13:08分引煤气,20:06出第一炉铁,走水渣且铁水过撇渣器进铁水罐。21:53分开始喷煤。17日4:11分高炉全风。本次开炉采取全风口开炉,开炉焦比2.59t/t,实现2小时内引煤气,9小时出铁,16小时喷煤160kg/t,17小时全风。炉况恢复期间,高炉稳定顺行,且2天达产开炉快速高效,实现经济开炉目标,为后续开炉提供巨大借鉴意义。

关键字 :全风口低焦比快速;经济

0  前言

吉林鑫达炼铁厂2#高炉炉容480 m³,在2022年11月7日停炉检修。检修主要内容是更换部分冷却壁,对炉内喷涂造衬修复炉型,同时对热风主管道进行修复等。按照公司经营方针,高炉在停炉100天后于2023年2月16日复产点火开炉。本次开炉公司要求执行全风口开炉,2小时内引煤气、开炉焦比不超过2.6t/t,第一炉铁走水渣,且开炉过程顺利、炉况顺行。炼铁厂高度重视本次开炉,从开炉前的准备工作,到开炉料计算,再到安全、生产各类预案,炼铁厂多次开会研讨,精心准备,实现开炉过程顺利,快速达产,且高炉稳定顺行,设备运转正常,实现经济开炉目标,完成公司开炉要求。

1  开炉前准备工作

为保证整个开炉过程顺利,开炉前联动试车、高炉烘炉、高炉系统打压试漏等制定了相应的方案及预案,安排专人负责,执行三方(生产、设备、点检)签字确认制度。严格点检确认保证了高炉开程全过程设备的稳定顺行。开炉过程最重要且常出问题的是炉前出铁设备及出铁过程。本次开炉专门对炉前出铁过程进行充分研讨,并做临时挡渣坝,对主沟前半段打临时旱沟,撇渣器残铁孔做好随时可以开孔放残铁准备。同时炉台备好黄沙、焦粉、保温剂等材料,为开炉做好充分准备。

2  开炉原燃料成份及各项参数选择

表1  开炉料原、燃料成份表

名称

TFe

SiO2

CaO

MgO

R2

MnO2

堆比重

烧结矿

54.45

5.94

12.04

2.16

2.03

 

1.75

球团矿

62.76

6.53

0.77

 

 

 

2.0

锰矿

26

23.26

 

 

 

22.45

1.6

硅石

 

92.6

 

 

 

 

1.6

白云石

0.73

0.68

30.96

20.72

 

 

15

 

名称

C

SiO2

灰分

挥发分

CaO

热强度

反应性

堆比重

焦炭

85.8

6.35

12.71

1.5

0.47

65.0

24.5

0.65

2.1  全炉焦比:干焦比2.59t/t正常料碱度:1.15

2.2  生铁含Si :  1.0--1.5%

2.3  正常料焦比:0.65t/t     总焦量:252t        

2.4  生铁含锰:0.87%    锰的回收率:60%

2.5  铁的回收率:98%生铁含铁:94.5%

2.6  料线:装料至4m         渣铁比:0.567t

3  高炉开炉料装料

表2  高炉开炉料装料表

 

装料组成

批  重(Kg)

批数

 

角度

品种

 

焦炭

烧结

球团

锰矿

萤石

白云石

 

 

 

1

净焦

3150

 

 

 

 

 

48

 CCJ

16

2

空焦

3150

 

 

330

110

800

10

 CCK

16

3

正常料

3150

4700

2680

330

110

 

8

CCOO

20/17

4

空焦

3150

 

 

330

110

800

5

 CCK

20/17

5

正常料

3150

4700

2680

330

110

 

12

CCOO

22/19

6

合计

252000

94000

53600

11550

3850

12000

83

 

 

注:J为净焦,K为空料,Z为正常料,总料段安排为:48J+ 10K+8Z+5K+12Z

焦炭为湿焦量,水分按8%计算。全炉焦252t,批铁4.48t,全炉铁量89.5t,干焦比2.59t/t。

本次高炉检修炉缸未扒净,残存部分渣铁,为保证开炉过程炉缸物理热充沛、渣铁流动性良好,特加少量萤石,同时将炉腰以下全装净焦,并在炉缸内混装少量碎木,木柴燃烧后产生空间有利于高炉料柱下降,促进炉况顺行。本次开炉料主要以快速加风、开炉料焦比低,经济开炉为主要指导方针。

4  点火送风

表3  开炉点火加风参数表

日期

时间

风压

风量

顶温

风温

顶压

透指

备注

2023年16日

11:16

30

300

 

 

 

 

 

2023年16日

11:21

54

431

 

 

 

 

5个风口明亮

2023年16日

11:31

60

560

 

 

 

 

 

2023年16日

11:51

80

1166

61

590

 

 

风口全亮

2023年16日

13:08

80

958

75

640

30

 

引煤气

2023年16日

13:24

85

999

76

653

33

 

富高压氧500m³/h

2023年16日

13:37

101

1029

77

636

41

15

 

2023年16日

13:53

120

1099

78

653

45

14

富高压氧1000m³/h

2023年16日

15:00

132

1242

72

701

 55

 

高炉料尺走尺

2023年16日

21:10

150

1278

301

951

70

 

 

2023年16日

23:10

186

1249

362

1072

85

 

21:53分喷煤

2023年17日

6:10

266

1423

308

1150

130

11.5

富高压氧1150m³/h

2023年17日

11:10

277

1534

277

1185

145

12

富高压氧2364m³/h

2023年17日

23:16

268

1513

213

1155

145

13.8

富高压氧2645m³/h

2023年18日

11:16

288

1604

282

1135

155

13.3

富高压氧2542m³/h

本次开炉加风时机精准,引煤气速度快,送风35分钟后风口前焦炭全部燃烧,在炉顶煤气压力大于30KPa,同时煤气经爆发试验合格,含氧小于0.6%,在2小时内引煤气,向煤气管网送煤气。配合炉外出铁,铁水含硅量、物理热等多方面因素综合考虑加风时机,同时铁后喷煤,提富氧量,分阶段降焦比等操作,风压稳步提升,风温、富氧跟进。加风过程是真正体现操作者水平关键过程,本次开炉全程炉况顺行,料尺走势良好,炉外及时出铁,实现高炉快速喷煤、高炉快速全风,达到经济开炉目标。

5  高炉出铁

高炉出铁时机的选择是本次开炉的重中之重,是决定第一炉铁水直接过撇渣器,炉渣直接走水渣的关键,同时炉外出铁顺畅与否,直接决定高炉开炉进程。按照开炉装料及高炉开炉后跑料批数计算,开炉8小时,开炉料中第一批正常料已全部到达风口,理论铁量35.84吨,理论渣量20吨。同时在开炉准备期间已对炉前主沟前三分之二部分捣打临时旱沟,存渣存铁量小,可以满足高炉第一炉铁过撇渣器及炉渣直接走水渣条件。高炉炉前通过铁口埋氧枪对炉缸预热、燃烧焦炭,在炉缸内产生一定空间,为柱料下行创造条件。送风点火开炉8小时50分钟后将铁口打开,渣铁沟动性良好,铁水顺利过撇渣器,炉渣走水渣。第一炉铁水含硅0.74%。出铁过程人机配合,缩短残渣铁清理时间。炉台上备一小沟机,及时清理渣铁沟,炉前人员确保铁口泥套完整、铁口深度合格、撇渣器做好保温,不影响高炉出铁。炉外出铁顺畅促进炉内加风,同时风温全用,促进煤气利用率与物理热提升,实现风量、风压、喷煤、富氧等指标快速恢复正常。

6  开炉初期技术经济指标

表4  开炉初期技术经济指标

日期

产量

焦比

煤比

燃料比

风温

富氧率

Si

R2

17日

861.94

659.12

169.08

828.21

1140

0.98

1.09

1.14

18日

1840.39

404.93

148.20

553.13

1138

2.08

0.51

1.17

19日

1801.64

398.01

157.03

555.04

1167

2.13

0.61

1.21

20日

1828.35

370.54

163.37

533.91

1164

2.10

0.38

1.15

计产方式:17日指标为16日19:31-17日19:30分,18日指标为17日19:31-18日19:31分。本次开炉技术指标快速恢复正常,达产时间较以往开炉提前1天。开炉短时间内利用系数达到5.0t/m³.d,煤比达到170kg/t。

7  结论

本次停炉到开炉共计100天,开炉采取经济开炉原则,开炉前期的准备工作充分,方案计算合理,设备及安全保障得力,整个开炉人员组织有序,开炉安全、经济、快速、高效。总结如下:

7.1  本次开炉特点:

7.1.1、高效完成公司领导对炼铁厂开炉的具体要求,创新点较多:

7.1.1.1、全风口开炉,达到行业先进水平。

7.1..12、开炉焦比2.59t/t,较以往开炉焦比大幅降低。

7.1.1.3、第一炉铁进铁水罐且走水渣,大幅降低铁损和烧氧、倒运费用。

7.1.1.4、开炉快速(2小时内)引煤气,减少对环保的影响。

7.1.1.5、开炉过程炉况稳定顺行,快速富氧、喷煤、全风。

7.1.2、开炉过程顺利、达产时间快。较以往开炉达产时间提前1天,创造最好开炉记录。

7.1.3、开炉24小时内仅出现两炉超高炉温,大大降低了炉前的劳动强度。

7.2  开炉工作准备充足:

7.2.1开炉过程设备运行正常。使用热风炉烘炉,烘炉时间充足,烘炉效果较好。

7.2.2开炉料计算合理,同时使用质量较好的入炉原燃料,高炉炉缸能快速加热,铁水流动性好,物理热充足,是高炉加风的必要条件。开炉期间相关人员能够积极主动配合高炉开炉工作,为开炉顺行做好保障。

7.2.3开炉料中配加萤石,配加锰矿,有利于炉缸活跃,增加渣铁流动性。

参考文献

[1]  高炉炼铁操作       主编 范广权   冶金工业出版社

[2]  高炉炼铁生产工艺   编著 林万明  宋秀安  化学工艺出版社

[3]  现代高炉炼铁       作者[荷] 马丁.戈德斯  中国科学技术出版社                                                    

 
 
[ 技术文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号