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中天钢铁3#高炉计划检修炉况恢复优化实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-09-07  作者:户鲁超 郑伟  浏览次数:1002
 
核心提示:摘要:中天钢铁第一炼铁厂3号高炉正常生产时炉况稳定顺行,但高炉计划检修炉况恢复时周期较长,且操作反复、悬料频繁出现,恢复至正常生产时间普遍在12小时以上,对高炉炼铁成本及产量影响较大。通过对休风料单的优化及炉外的精心准备,精心操作、优化操作制度以及有效炉体维护技术可以在休风后快速恢复炉况,复风后6h全风全氧。主要方法是:做好前期准备工作;休风时出净渣铁,做好炉缸保温缸工作,适当控制水压、水量及顶温;复风时处理好风量、赶料线、调整好热风温度,抓好首次出铁工作。本文就着重对休复风相关操作进行阐述,总结分析休复
 中天钢铁3#高炉计划检修炉况恢复优化实践

户鲁超  郑伟

(中天钢铁集团有限责任公司)

摘要中天钢铁第一炼铁厂3号高炉正常生产时炉况稳定顺行,但高炉计划检修炉况恢复时周期较长,且操作反复、悬料频繁出现,恢复至正常生产时间普遍在12小时以上,对高炉炼铁成本及产量影响较大。通过对休风料单的优化及炉外的精心准备,精心操作、优化操作制度以及有效炉体维护技术可以在休风后快速恢复炉况,复风后6h全风全氧。主要方法是:做好前期准备工作;休风时出净渣铁,做好炉缸保温缸工作,适当控制水压、水量及顶温;复风时处理好风量、赶料线、调整好热风温度,抓好首次出铁工作。本文就着重对休复风相关操作进行阐述,总结分析休复风的成功之处和存在的问题,不断总结优化,为今后的高炉快速恢复提供宝贵的经验。

关键词 高炉;计划检修;复风

1  前言

中天钢铁3号高炉有效容积510m3,于2018年12月24日中修后开炉投产,炉缸直径4581mm、5292mm、5844mm,设计风口16个、1个铁口,3座顶燃式热风炉(送风采用两烧一送),重力除尘和布袋除尘系统TRT余压发电技术,采用料车上料,串罐无料钟炉顶设备,高炉本体冷却采用工业开路循环。2021年钢铁行业受益于市场红利,整体效益上升,这对炼铁高炉提出了更高的要求,各高炉在产量上要求严格,寻找突破,由于3#高炉风机能力有限且运行稳定性较差,高炉在实际生产中如履薄冰,在面对新的挑战下,3号高炉在长期稳定顺行的基础上,结合原燃料及外围水平,通过优化高炉操作制度,强化设备管理,可以在计划检修休风后快速恢复炉况。

2  休风操作及要点分析

2.1  选择合适的炉温

高炉炉温太低休风,容易造成风口灌渣,对于高炉炉况快速恢复不利。休风前【Si】: 不低于0.40,物理热大于1480℃(2021年休风参数见下图),渣铁流动性好,物理热充沛,可以保证送风后炉缸有足够的热量,便于高炉在较短时间内恢复到正常水平

图片1 

图1  休风前铁水化学热及物理热

2.2  避免炉况不顺时休风

如果高炉有亏料线或连续塌滑料现象,在条件允许的情况下,要要尽量及时调整等到炉况好转后进行休风操作。

2.3  出尽渣铁

休风前出尽渣铁是高炉炉况快速恢复必要条件。渣铁出不净,除了休风易灌风口外,更重要的是炉缸下部空间腾不出来,焦炭不能及时填充,不利于快速恢复。为了出净渣铁,最后一炉可以开大铁口,休风前计算实际出铁量与理论出铁量的差值。

2.4  炉缸保温工作

休风前安排看水工对高炉水系统全面检查一遍,尤其风口套,如有损坏,及时报备处理;休风开倒流阀后,用有水炮泥迅速封堵小套,待风口作业后也要及时封堵小套并关闭大小盖板,以保存炉缸热量;同时减少高炉循环水量,休风2小时水压减至70%,6小时后降至50%,减少热量损失。合理控制顶温,一般控制在≥300℃,便于点火

3  复风操作

3.1  禁止小风量操作

计划检修时间长,复风时视情堵部分风口,由于炉缸工作较好可以隔3、4个风口堵一个,由于3#高炉是单铁口,为保证合理送风状态一般堵铁口两侧和铁口对面的风口(4#、8#、12#)其它风口全开。复风花堵风口的目的一是有利于煤气流的合理分布、二是有利于开通中心、三是有利于快速恢复。再具体操作时,视边缘相对发展情况,高炉制定下限风压160kPa(全风290kPa),待炉况逐渐好转,视风压数据逐渐开风口,这样有利于减少炉墙温度波动并有利于开通中心气流,为快速恢复炉况起到积极作用。

3.2  料线

在恢复炉况过程中,由于料线深,赶料线会引起顶温下降,影响干法除尘此时大风量提高顶温效果好,料线深时,布料矩阵相应调整,以发展边缘为主,此时中心压得过死,低料线到达软熔带时风压升高,压量关系紧张。炉况恢复过程处于慢风状态,边沿相对发展,此时,以疏导中心为主利于快速加风,顶温回升快,赶料线时间短,消除长期低料线对高炉的危害。

3.3  合理加风、加风温

随着休风料开始反应,炉料逐步加热,炉温上升,铁水化学硅大幅度反弹。应根据炉况走势开风口,加快恢复节奏,提高风量、氧气,降焦比扩矿批至正常水平。随着风量的提高,炉温不会很快上升,操作上分阶段加风温,每次10℃往梯层次使用风温,视炉缸状态合理使用风温。

3.4  布料矩阵

复风后根据炉内气流实际情况,确定合理装料方案,防止中心过死,减小矿批疏导中心。中心和边缘都重时,影响炉况走势,适当发展边缘气流。

3.5  炉外出铁

由于长时间休风,炉内炉料处于低温状态,炉缸亏热严重。此时应根据风量大小、复风时间打开铁口,为保证合适流动性,铁口应开大,及时出尽冷渣铁为快速恢复炉况创造条件,复风后加强新上线设备点检。

4  3号高炉炉况恢复操作实例

9月7日,3#高炉计划检修20小时,实际休风19小时28min,主要检修项目有:周期更换更换4个波纹管(3#.5#.12#.13#)1#.2#.3#.4#.6#.7#.8#.10#.11#.12#.16#小套;6#、12#中套,直吹管更换3只。上下密开盖检查、更换热风炉煤气管道、更换西料车,收东西钢丝绳,炉前放撇渣器修补大沟等。9月7日6:15铁口来风大喷,由于天渐亮,高炉减风至220kPa控制烟尘继续出渣铁,6:30出最后一炉铁堵口,实际出铁量118.4t、理论铁量96.4t,赚铁21.6t,高炉休风开始检修工作。9月8日1:58高炉复风投产,送风后62min,高炉热风压力155kPa、风量1375m3/min,压量关系较为紧张,随着入炉风量的发挥作用,再加至风口净焦的反应,煤气体积开始膨胀,高炉探尺呆滞,探尺显示西3.35米,高炉于8日3:15打开铁口(无断漏烧,铁口深度2.0米),3:05炉内压力有155kPa掉至150kPa,炉内塌料西4.96米,后煤气分布逐步合理,四点偏差值缩小,压量关系缓解,高炉见机逐步加风,压量关系合适,随着炉外不断的渣铁排出,高炉料柱透气性明显好转,料线走深至4m内,炉内迅速加风加压扩矿批赶料线操作。因17193炉次炉外出铁节奏慢,铁水热量差使得炉内存在憋渣现象,又因17194炉次铁水罐兑罐50分钟,炉温上行,高炉压量关系紧张,探尺打横,顶温偏高出现悬料征兆,高炉于6:43风压由220kPa减至95kPa,高炉塌料5.5米,后续加强炉外加快出铁节奏控制,逐渐恢复参数,整体来说炉况恢复一般,受外在因素影响较大,降硅操作无反复。

日期

产量

风量

风压

透气指数

煤比

干焦比

燃料比

焦炭负荷

9月4日

2175.0

1750.0

285.0

13.0

171

351

522

4.33

9月5日

2314.6

1753.5

287.2

13.0

153

353

512

4.36

9月6日

2226.4

1758.4

285.6

13.1

129

374

517

3.98

9月7日

计划检修

9月8日

2063.7

1756.0

270.0

13.5

154

357

511

4.29

图2   3号高炉检修前后经济技术指标及部分操作指标对比

4.1休风操作及要点分析

4.1.1休风前炉况

9月7日检修前,3号高炉整体走势一般连续两月发生多起非计划休风换套事故(7#风口小套自8月26日发现漏水,一直在控水生产),并适当放边便于恢复炉况,考虑检修前高炉炉缸状态一般,为改善料柱透气性,高炉减少煤量,控煤比操作,同时高炉坚持全风操作,稳定炉温硫磺及碱度,确保活跃炉缸,休风前最后一炉铁【Si】0.33、【S】0.022,铁水物理热1490℃,炉缸状态活跃,符合休风条件。

 

图片2 

 

图3    3号高炉9月3日至休风前铁水物理热趋势图

 

图片3 

图4   3号高炉9月3日至休风前铁水化学热趋势图

 

4.1.2休风料

休风料的作用:送风后,轻负荷减少炉缸热量消耗,提高高炉下部的热状态;有利于增加软熔带焦窗的厚度,利于送风后快速加风;有利于减少因送风后降风温、不能及时喷煤引起的高炉热制度波动。

1.9月7日6:30休风,计划约20小时,夜班安排好出铁时间,确保休风。

2.  9月6日8:00调整原料配比68%烧结矿+22%球团+10%块矿

3.9月6日20:00调整负荷,煤比按130kg/t,(注意两小时后煤量、富氧的控制)调整原料配比73%烧结矿+22%球团+5%块矿.

4.1:00依据当时实际炉温调整负荷并加净焦2t(实际加了4批500kg),确保休风前末次铁炉温0.4%~0.6%,不宜过高,不利恢复,根据气流情况将矿角同退0.5度,疏松边缘气流,便于炉况快速恢复。

5.  2:10开始加休风料R2:1.10—1.15(根据实际情况调整,原则上正常合适碱度下调5个点)[Si]按1.0校正碱度.

正常料5批([Si]按1.2校正碱度.)后净焦20000kg蛇纹石2t  、硅石1.5t   (注意焦碳r角度的调节,约3点左右下)

正常料8批([Si]按1.2校正碱度.)后净焦12000k硅石1t、蛇纹石1tt

正常料8批([Si]按1.0校正碱度.)后加焦8000kg 硅石1t 、蛇纹石500kg

休风正常料:烧结11650kg+球团3500kg+块矿850kg+硅石400g+蛇纹石50kg(负荷3.30)

4.1.3休风操作

9月6日夜班,炉况稳定,碱度适中,炉外铁口维护可,渣铁相对可以出尽,炉内压量关系稳定。最后一炉铁打开铁口10min来渣,于6:15来风因天渐亮,考虑环保压力,高炉减压至220kPa继续观察放渣出铁情况,由于炉内低压炉外渣铁流量变小,高炉做休风操作。

 

图片4 

图5   3#高炉休风操作曲线

 

 

图片6 

     图6  3#高炉料线及顶温趋势

 

4.2送风操作要点分析

4.2.1送风操作

9月8日1:58,接相关领导通知,高炉具备复风条件,高炉堵4#8#12#风口送风,本次复风考虑尽快活跃炉缸及改善料柱透气性,第一炉铁前就把风压加至155kpa、风量1350m3/min,(本次堵3个风口,结合经验选择复风热压160kpa),起初压量关系合适,由于快速加风节奏,必须提前准备开口,才能达到炉内与炉外操作相匹配,但炉前考虑新浇筑大沟及撇渣器大梁,不可过早开口。因17193炉次炉外出铁节奏慢,铁水热量差使得炉内存在憋渣现象,又因17194炉次铁水罐兑罐50分钟,炉温上行,高炉压量关系紧张,探尺打横,顶温偏高出现悬料征兆,高炉于6:43风压由220kpa减至95kpa,高炉塌料5.5米,后续加强炉外加快出铁节奏控制,逐渐恢复参数,整体来说炉况恢复一般,受外在因素影响较大,降硅操作无反复。

 

图片7 

7   3#高炉炉况恢复过程捅风口情况

 

 

图片8 

8   3#高炉炉况恢复过程操作参数

 

 

 

图片9 

 

图9   3#高炉送风操作曲线

 

图片10 

图10   3#高炉赶料线操作

 

4.3  出渣出铁

炉况恢复期间,出渣出铁顺利,能够及时排尽渣铁有利于炉况恢复,分析原因如下:

(1) 确保合理的热制度及造渣制度,保证第一炉渣铁流动性良好,降低炉渣粘度,同时送风后炉温、炉渣碱度保持在合适水平,也有利于渣铁流动性可加快炉况恢复。

(2) 保持合理的出铁间隔,恢复前料速慢,风量水平低,出铁时间过短会带来出铁时间短,不利于炉前出铁,有结死撇渣器可能,间隔时间过长会造成炉内憋压,不利于高炉恢复,根据炉况走势,选择时机开口,既保证每次出铁时间,又能避免高炉憋风。

(3) 炉况恢复前期以出好铁、不断腾出下料空间为目的,进行灵活的炉前操作,炉前根据炉内风量水平,不断加快出铁节奏,必要时走安全沟,尽快活跃炉缸及改善料柱透气性。

 

 

铁次

开口时间

堵口时间

出铁时间

出铁量 吨

物理热℃

来渣时间

17193

3:15

5:13

118分钟

40.7

0.84

1365

5分钟

17194

6:05

7:33

88分钟

123.86

0.81

1440

10分钟

17195

8:01

9:15

74分钟

97.4

0.68

1470

8分钟

17196

9:44

10:58

74分钟

110.95

0.44

1467

6分钟

图11    3#高炉炉况恢复过程出渣出铁

4.4  强化冶炼

9月8日3:05炉内压力有155kpa掉至150kpa,炉内塌料西4.96米,后煤气分布逐步合理,高炉开始加风加压,同时扩大矿批,降低焦比,9月8日10:00矿批扩大至16.5t、焦炭负荷上至4.20,焦比降到355kg/t.fe,各项参数恢复到检修前水平。

 

时间

开始批数

矿批

焦炭负荷

配比

2:00

1

10t

3.3

烧结矿80%+球团20%

3:00

6

12t

3.6

烧结矿80%+球团20%

5:00

11

14t

3.9

烧结矿80%+球团20%

8:00

39

15t

4.1

烧结矿75%+球团17%+块矿8%

10:00

55

16.5t

4.2

烧结矿65%+球团20%+块矿15%

图12  3号高炉炉况恢复过程矿批、焦炭负荷调整情况

 

5  效果

3#高炉在每次检修炉况恢复中总结经验,改进提高,后期炉况恢复过程中稳中求进,前期紧张稍有缓慢,目前相比之前炉况恢复较为顺利,降硅操作无反复。随着加风加压各项参数合适,煤气分布稳定,炉况顺行,对于高炉长时间休风炉况恢复,炉内技术措施是基础,高炉操作是重点,送风初期不可避免存在矿批、料制、压量关系的不协调,稍有不慎极易引起煤气分布的不稳定,造成炉况难行,必须依靠高炉操作进行弥补,出第一炉铁前高炉加风、下料必须谨慎,否则极易走入误区,造成炉况反复。

图片11 

13    高炉悬料次数明显得到控制

图片12 

 

图14   3#高炉计划检修炉况恢复时间趋势图

6  结语

高炉计划检修是高炉生产的必修课,计划检修炉况恢复时间长短直接影响公司效益,尤其是在目前的生产模式下,深挖降本潜能需要从各方面做工作,缩短炉况恢复时间可以有效的节焦降耗提高产量,对于高炉长时间休风炉况恢复,炉内技术措施是基础,高炉操作是重点,送风初期不可避免存在矿批、料制、压量关系的不协调,稍有不慎极易引起煤气分布的不稳定,造成炉况难行,必须依靠高炉操作进行弥补,出第一炉铁前高炉加风、下料必须谨慎,否则极易走入误区,造成炉况反复。对此,通过本次炉况恢复的经验教训现总结归纳如下:

(1)、计划检修休风料的选择尤其重要,净焦量及酸碱度直接影响炉况恢复进程,即要保证炉缸初期热量又要达到快速恢复炉况的目的。

(2)、高炉长期休风后的送风, 顶温控制是关键,可控制稍高,以增强炉内上部料柱透气性,不可盲目下料、提顶压(尤其是第一炉,充分考虑料线是否走动、下部是否有下料空间),避免连续下料影响料柱透气性,使加风节奏变慢,影响炉况恢复,可通过控制料线来控制送风初期的顶温,确保料柱透气性,为加风加压创造条件。

(3)、高炉长期休风后炉况恢复应以恢复风量为主线,炉内尽量通过技术措施确保渣铁流动性良好,炉外操作也要以确保高炉风量尽快恢复为核心。

(4)、休风前后必须将煤比控制好,改善料柱透气性,为复风后加风加压提供有利条件,第二炉铁开始加快炉前出铁节奏,不断排出渣铁,腾出炉内下料空间,迅速加风加压,达到快速恢复炉况的目的。

(5)、 休风料实时调剂碱度,保证既有热量又有流动性,为炉前出尽渣铁及减轻工作量提供保障。保证炉前在规定时间内打开左右,为后续加风提供条件。

参考文献

[1]  周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002:337-338.

[2]  朱仁量等.宝钢大型高炉操作与管理[M].第一版.北京:冶金工业出版社,2015:184.

[3]  唐志宏,莫朝兴,雷发荣.柳钢高炉高效冶炼技术的应用分析[J].柳钢科技,2018(2).5

 

 
 
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