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汉钢1 080 m3 高炉喷涂造衬开炉生产实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-06-03  作者:冯磊, 侯向平  浏览次数:673
 
核心提示:摘要:汉钢1 080 m3 高炉于2015 年2 月10 日停炉中修,3 月20 日20:08 点火送风;开炉前扒除铁口周围的焦炭、选择合适的开炉方案及送风前热风管道的预热等一系列措施,高炉从点火到达产仅有时3 d,各项经济指标迅速达标。 关键词:高炉铁口;开炉方案;经济指标
 汉钢1 080 m3 高炉喷涂造衬开炉生产实践

冯磊, 侯向平

(陕钢集团汉中钢铁有限责任公司, 陕西勉县724200)

摘要:汉钢1 080 m3 高炉于2015 年2 月10 日停炉中修,3 月20 日20:08 点火送风;开炉前扒除铁口周围的焦炭、选择合适的开炉方案及送风前热风管道的预热等一系列措施,高炉从点火到达产仅有时3 d,各项经济指标迅速达标。

关键词:高炉铁口;开炉方案;经济指标

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司(全文简称汉钢)1 080 m3 由唐钢设计院设计,于2011 年12 月23日开炉;采用大块碳砖加陶瓷杯炉底;炉体采用14段灰铸铁冷却壁,冷却壁水管上下串联;镶砖冷却壁上喷涂一层喷涂料形成薄壁炉衬;运行3 年来,炉况未出现大的波动,炉况稳定性,经济指标一直较好。2014 年9 月由于边缘气流长期较为发展,渣皮脱落频繁,2014 年10 月发生了炉壳烧穿事故,所幸减风及时,未造成冷却壁损坏。考虑到炉体热负荷较重及冷却壁属于薄衬冷却壁决定喷涂,停炉喷涂结束后于2015 年3 月20 日开炉,成功实现了3 d 达产、达效的目标;开炉后炉况保持持续稳定顺行,取得了良好的技术经济指标。

1 开炉前的准备工作

1.1 炉缸清理

高炉停炉后,组织员工进行了扒炉,东西铁口附近,炉缸清理至铁口中心线以下1.0 m 处,炉缸中心及其他区域清理在铁口中心线上800 mm 处,共计清理炉缸堆料100 m3,约70 t,炉缸渣皮厚度约20 cm,渣皮未清理。

1.2 预热送风管道及吹出炉料粉末

高炉从停炉到开炉约36 d,热风管道温度大幅降低,为防止开炉后风温使用的限制,确保开炉料的透气性,开炉前48 h,使用约100 ℃的冷风预热送风管道、吹料。

1.3 铁口准备

东西铁口用Φ80 mm 钻头钻开铁口孔道,后用Φ160 mm 钻头钻大孔道,铁口角度8°;从铁口由外向里打入Φ100 mm×3 mm 无缝钢管,钢管伸出炉外1.0~1.5 m,作为炉缸煤气导出管。

2 装开炉料

2.1 枕木填充

2015 年3 月18 日开始装枕木,枕木间隔30 cm,共装13 层,距离风口下50 cm 处,中心堆尖约5 m高,平台宽4 m,长4 m,高2.5 m,风口周围用枕木保护,用骑马钉钉牢。

2.2 开炉风口配置

风口使用沿用停炉前的配置(具体见表1),因开炉前期风量小,决定用Φ75 mm 的PVC 管套入小套内,用有水炮泥填充压实,以达到提高风速的目的。开炉后根据炉况进程逐步捅开,开炉前捅全1号、10 号、11 号、12 号、13 号、20 号风口。

图片1 

2.3 开炉料

由于曾做过料流轨迹的测定,且使用效果较好,决定沿用历史料流曲线,不再重新测定,只校对溜槽倾角及探尺;开炉料总焦比3.2 t/t、正产料焦比0.8 t/t,具体开炉料详见下页表2。

图片2 

3 点火开炉

3 月20 日10 点15 分,启风机,20:18 点火送风,混风大闸全关,送风面积0.167 8 m2;开炉布料矩阵C7462524214O625242、20 点32 分15 号风口亮,20 点58 分风口全亮。风量550 m3/h,风温750 ℃。21:28 分,料动;加风至1 300 m3/h,加风温至850 ℃;23点40 分,西铁口见渣,23 点50 分堵口;22 日6 点10 分引煤气;1 点30 分东铁口见渣,堵口。22 日,炉况走势平稳,压量关系匹配,高炉决定逐步捅全风口,并相应调整布料矩阵。将布料矩阵调整为C7462524214O72625242[1]

3.1 降炉温过程

高炉在顺行的基础上,加快捅风口的步伐,21日捅全6 号、7 号、8 号、9 号、14 号、15 号、16 号风口。22 日捅全2 号、3 号、4 号、5 号、17 号、18 号、19号风口。同时为了活跃炉缸、提高下料速度,炉前积极组织放铁,只要具备条件就开口。3 月22 日,铁水硅含量逐步降至1.3%,3 月23 日,结合炉外状况及设备运行情况,决定加快上负荷速度,负荷由3.43上至4.1。3 月23 日硅降至0.6%。3 月21 日至3 月32 日铁水成分见表3。

图片3 

3.2 参数恢复进程

自3 月21 日开始,高炉逐步加负荷、扩矿批,并于22 日9 点10 分开始喷煤、富氧;到3 月23 日,随着风量增大、矿批的增大、负荷的提升、风温的提高、煤气利用的改善、高炉燃料比降到520 kg/t 以下,高炉取得了理想的经济指标,实现了3 天达产达效的目标。3 月21 日至3 月24 日高炉主要参数见表4。

图片4 

4 结论

1)此次开炉前,组织各专业组进行点火前各项目确认,措施到位,保证了顺利开炉。

2)喷涂后,炉缸清理较彻底,尤其是铁口与风口联通,且铁口附近清理区域大,为出铁创造了良好条件。

3)开炉前预热煤气管道及冷风吹料,保证了风温和高炉透气性,为快速恢复炉况提供了基本保障。

4)开炉料、开炉参数、送风面积选择合适,保证了鼓风具有合适的风速和动能。

5)在整个开炉过程中,未出现因设备原因造成的减风,检修质量为顺利开炉达产提供了基本条件。

参考文献

[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2003.

 
 
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