面对精矿粉产量计划大幅降低的实际,首钢矿业公司水厂铁矿主动思谋对策,主动适应变化和调整生产节奏,创出了新效益。2月份,精矿综合电耗完成102.6千瓦时/吨,同比降低7.01千瓦时/吨。
水厂铁矿对2月份后期生产组织方案进行调整,变“宽松型”连续转车为“紧凑型”集中转车,精矿粉按照产销15万吨、总量按照全年剥采比3.36进行组织,全月采场总量按照198万吨,扩帮量56万吨进行收口。采、选均进行阶段性停机。在生产期间,选矿新厂谷期打满、双系列躲峰、老厂纯谷期作业,减少了4个日历台时天数,提高了台时效率。新、老厂球磨台效同比分别提高了2.45吨/时、0.58吨/时,相同处理量球磨少转33台时,少耗电13.08万千瓦时。
以前,水厂铁矿算账方式通常为各车间、各工序对“自家”所属范围内的成本进行分析对比,而没有“算大账”的意识。在新的生产形势下,该矿“变单一算账为整体算账”,建立以选矿经济运行为核心的整体算账模式,优化了采矿、水源系统与选矿生产的匹配,日均电量同比减少了55671千瓦时,降幅为24%,精矿电耗降低2.75千瓦时/吨。
同时,2月份,水厂铁矿持续深入开展“提原降尾”工程,提高甩尾产率,甩尾产率达到18%,比去年的13%提高了5个百分点,比去年减少入磨量2.6万吨;选比降低0.11,减少耗电34.81万千瓦时。