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淮钢炼铁厂成功为封炉料“瘦身”促降本

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-01  浏览次数:496
 
核心提示:为深入开展降本节支,创新挖潜增效活动,降低铁水成本,淮钢炼铁厂决定对4#、6#高炉封炉料进行瘦身,去除奢华部分,通过经验总
       为深入开展“降本节支,创新挖潜增效”活动,降低铁水成本,淮钢炼铁厂决定对4#、6#高炉封炉料进行“瘦身”,去除“奢华”部分,通过经验总结、精准操作,既确保开炉后迅速恢复正常状态,又节约燃料消耗。

      此前,为了保证封炉前最后一炉炉温充足,开炉后防止炉前出铁影响炉内操作,炼铁厂会提前一天采用全焦冶炼,并将Si含量逐渐提高至0.8-1.0%,在空焦与正常料之间加3-5批过渡料,正常料维持较高焦比。现经过认真分析、论证,该厂决定此次4#、6#高炉封、开炉,通过对炉温的精细把控以及炉前工作的细化、设备可靠性的提高,将全焦冶炼时间缩短至一个班次,并取消过渡料,将正常料焦比从650kg/t降至550kg/t。在高炉复风6小时后直接将负荷加至正常水平,为高炉快速降[Si],尽早喷煤创造条件。据此方案,此次4#高炉开炉首日产铁1308.26t,[Si]降至0.3~0.5%,复风后10小时开始喷煤,次日产铁1888.41t,达正常生产状态。

      元月份,在4#高炉封、开炉及6#高炉封炉的情况下,与2015年6月份同为两座高炉封炉相比,综合焦比由507.85kg/t下降至490.47kg/t。此次4#高炉封、开炉节约焦炭1000吨,折算铁水降本75.5万元,同时也降低了封开炉炉温偏高对炼钢的影响,降本效果十分显著。2月初,6#高炉同样通过对封炉料的“瘦身”优化取得良好的效果。截

     至2月25日,炼铁厂综合焦比仅为486.59kg/t,较去年同期497.45kg/t降低10.86kg/t。

 
 
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