为应对钢铁市场不利形势,积极落实集团公司减亏增效举措,宏兴股份公司炼轧厂今年推行节能降耗奖罚管理。
该厂对冶炼环节生产组织进行模拟推演,梳理出挖潜降耗项目。通过生产过程缜密组织,让转炉、精炼炉、连铸机生产周期合理匹配。由成本核算推出,钢水在钢包内滞留1分钟损失温度约为1.3℃,精炼炉补偿每炉折合用电费用约为6元/1℃。今年通过采取措施由54.1分钟/炉降至51.4分钟/炉,全年将实现精炼用电费用降低约77.24万元。
精炼热渣循环比例,今年将完成40%,同比提高11.6%,按190万吨年产量计算,全年实现精炼辅材费用降低约121.6万元。同步按计划值设定奖罚比例,每降低或超计划1%,按节支金额对生产组织团队,分别奖励(考核)1%。以此,实现冶炼环节的节能降耗,并通过班组间横向指标对比、排序,实行奖罚机制,激励相关班组指标进步。