鞍钢股份能源管控中心在降低自身能源制备成本上下功夫,制氧系统制氧机组水耗显著降低,补水量由130立方米/时左右降低至80立方米/时左右,年可降低成本190万元。
据了解,该中心空分一作业区的5台大型制氧机组,承担着鞍钢集团鞍山区域绝大部分生产用氧气、氮气、氩气的制备和供给工作。由于机组主要依靠冷凝空气实现氧气、氮气、氩气等气体的分离,因此,制氧机组的主要成本消耗就是电和水。对此,该中心将降低制氧机组水耗进行专项攻关,通过对系统的全面排查,摸索出一整套降低制氧机水耗的方法。
他们以耗水量较大的3号、4号两台机组为实验平台,一方面,在保证制氧机组稳定运行的基础上,提高水系统浓缩倍数,排污频率依需求进行调整,大幅提高了水的利用效率;另一方面,改变新水补给模式,由以往的边排边补变为先排后补、大排大补,减少了新水的流失。同时,该中心还在开源节流上下功夫,通过采取对过滤罐进行循环水改造、修复跑水漏水排污阀门、合理调节蓄水池水位等措施,减少水的“跑冒滴漏”。