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钢铁工业废水零外排回用技术

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-29  浏览次数:368
 
核心提示:我国在钢铁工业外排废水零排放、回收利用方面已有一些研究成果和应用业绩,理论上零排放没有问题,只是如何降低回用成本或提
       我国在钢铁工业外排废水“零排放”、回收利用方面已有一些研究成果和应用业绩,理论上零排放没有问题,只是如何降低回用成本或提高回用附加值。许多钢铁企业都建设了集中污水处理厂,将不同工序的废水集中起来处理,处理达到回用标准合格后再送给不同工序作补充水,这样可以将不同水质的废水在污水处理厂混匀稀释,有利于外排废水的达标,但实际上外排污染物总量没有明显减少,特别是供排水距离远,导致污水处理零排回用成本过高。

根据研究,钢铁工业废水处理“零排放”主要有两个难点:一是焦化废水的处理,20%-30%的难处理废水外委给水务公司处理,吨废水深度处理成本高达60-70元,使企业不堪重负;二是浓盐水的处理,这是钢铁工业废水处理零排放的瓶颈,因为钢铁工业循环水用量大,主要是用于产品、设备、烟气、高温渣的冷却,余热导致循环水蒸发量大,循环使用一定次数后必然会使废水中的盐分富集。浓盐水无论采用膜处理、干燥结晶或冷冻结晶中的哪项技术,都存在投资和处理成本高的问题。

为了充分利用废水中的有用资源,降低废水零排放回用投资和成本,实现钢铁工业绿色发展,有必要对现有的污水处理工艺流程进行优化研究。要跨区域、跨工序尽可能从废水产生的源头或处理过程的前步直接回用,最值得关注的方向是将废水用于烟气治理。比如将焦化废水蒸氨后就供给转炉一次烟气作蒸发冷却水,利用转炉一次烟气700-900℃的高温对焦化废水中有机、有毒成分进行热氧化和热分解,不仅实现无害化、低成本处理利用,热氧化还可以除去转炉煤气中的残余氧,根除转炉一次除尘系统微泄爆隐患的同时,可以提高煤气回收量和热值。废水中的溶解盐则通过干式蒸发冷却实现零成本的喷雾干燥除盐,除去的固体盐随转炉除尘灰一同收集利用。

还可以考虑将高炉冲渣水、转炉渣处理废水用于烧结、竖炉、锅炉烟气脱硫,减少脱硫剂消耗。高炉渣、转炉渣中由于存在大量未反应的生石灰等碱性氧化物,经过冲渣后会溶入循环水中,导致循环水pH值升高,管道结垢。为了防止结垢,有时需加酸中和。将高碱度的冲渣循环水喷到烧结脱硫烟气中,可以部分甚至全部替代外购脱硫剂,脱硫后碱度降低的废水再直接或通过过滤返回冲渣水循环,可以降低冲渣水碱度,不需再加酸中和。

我国钢铁工业实现废水“零排放”,预期吨钢可以减少1吨外排废水,相应减少1吨新水,那全行业每年可以减少10亿吨外排废水,减少等量的新水,就可使钢铁企业减少外排水污染物总量,对于企业、社会都有显著效益,特别是对于干旱缺水地区,还可以缓解夏季供水不足问题。

 

 
 
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