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首钢高端连退外板关键表面质量控制技术研究实现新突破

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-08  来源:我的钢铁网  浏览次数:1058
 
核心提示:近日,首钢高端连退外板关键表面质量控制技术研究取得显著成效,连退外板白印缺陷封闭率由平均12%降低至0.22%,彻底消除了针尖缺
 近日,首钢高端连退外板关键表面质量控制技术研究取得显著成效,连退外板白印缺陷封闭率由平均12%降低至0.22%,彻底消除了针尖缺陷等问题,开发出了满足丰田汽车磷化工艺需求的连退外板SPC270C产品,实现磷化膜覆盖率100%。这标志着首钢连退外板产品成功进入高端用户领域,具备替代国外先进企业产品的能力。

连退外板产品主要应用于汽车顶盖、翼子板、后背门外板等关键部位,高端用户要求外板产品表面必须“零缺陷”,生产难度极大。为了啃下这块“硬骨头”,首钢成立了连退外板攻关团队,重点围绕几个“卡脖子”难题开展科研攻关。

连退白印缺陷号称“幽灵缺陷”,属于行业性难题,国内外钢铁企业都深受其扰。该缺陷高发于IF系列钢种,在首钢迁顺产线发生率一度高达12%。虽然经过多次产线工艺调整,但缺陷问题仍旧反复发生。没有找准“病根”怎么能指望“疾病”自行痊愈?为了搞清楚缺陷发生的真正机理,抓住这一“幽灵缺陷”在全流程的发生规律和真实表现形式,该团队与基地生产技术人员一起,开发出了连退外板表层织构均匀化控制技术,通过轧制润滑等的耦合管控,优化铁皮形态与结构,从而获得更加均匀的表层织构,成功将连退外板白印缺陷封闭率由平均12%大幅降低至0.22%。

在连退外板推进过程中,针尖缺陷高发于BH钢。为此,该团队经过3个多月昼夜不停地攻关,探明了BH钢针尖缺陷与普通麻坑缺陷的核心差异,并自主开发了新工艺控制体系,彻底消除了BH钢外板的针尖缺陷。此后,首钢成功通过了吉利汽车的连退外板产品认证,实现替代进口,并成为吉利连退外板第一大供应商。

首钢在扩大国产品牌市场份额的同时,还积极向日系品牌市场进军。丰田等日系品牌对汽车外板产品的性能指标要求极为严苛,想要通过产品认证,拿下进门许可着实不易。首钢连退外板产品在力学性能方面完全符合丰田的要求,但磷化膜却存在晶粒尺寸过大、涂装后覆盖率不足的致命伤,这一性能短板成了首钢外板产品通过丰田认证的最大“拦路虎”。为此,首钢组建攻关小组,从材料表面组织结构控制与磷化工艺两方面同时开展攻关。经过深入试验研究,他们开发出连退外板材料组织与析出物调控技术,结合钢板表面结构控制,成功研发出满足丰田汽车磷化工艺需求的连退外板SPC270C产品,磷化膜覆盖率100%,实物质量与新日铁水平相当,顺利通过丰田产品认证。

 
 
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