今年以来,河钢唐钢炼铁部持续加大系统优化力度,在保持已有改进成果的基础上,不断挖掘新的潜力,打造企业节能增效新亮点。其中,烧结工序能耗持续下降,4月份同比去年降低3kgce/t。
变频改造降电耗
在烧结系统,电耗仅次于固体燃耗消耗,约占工序能耗的25%左右,而烧结主抽风机的电能消耗约占烧结电能消耗的一半左右。该车间决定先尝试自主创新,在烧结主排风机两台电机上实施高压变频器改造。主排风机在使用变频器过程中,只需定期对变频器除尘,不用停机,保证了生产的连续性。采用高压变频改造后,电机实现软启软停,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,对电网无任何冲击,电机使用寿命延长。职工根据所需的风量调节转速,获得了很好的节电效果,一般可节电20%—50%,通过调节电机转速实现节能;同时,转速降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损较前减轻,维护周期、设备运行寿命延长,在整个运行范围内,电机可保证运行平稳,损耗减小,温升正常,无任何附加的异常振动和噪音。采用变频调节后,年可节约电费792万元。
合理调控降气耗
今年以来,该部充分调动技管人员积极参与到指标的攻关工作中,其中在动力介质的降低上,他们摸索经验,采取有效措施,深层挖潜,自我加压,进一步围绕优化结构成本,瞄准问题点,招招发力。
近期,他们将点火炉原三排烧嘴关闭一排11个烧嘴,通过合理调整空燃比,适当提高烧结机料层厚度和降低混合料水分,适度调节点火温度,使点火强度和点火深度均不受影响,完全满足当前点火要求。鉴于烧结机点火炉使用周期已到,8月份他们还将对其进行更换改造,改造后两排烧嘴新型点火器在满足点火要求的前提下,煤气消耗将降低3.5m3/t,年创效益100余万元。两排烧嘴新型点火器满足当前生产要求,投资少,煤气消耗低,对同行业点火炉设计和使用起到借鉴示范作用。
联合攻关收余热
要想实现节能降耗成本降低的新突破,就必须打破常规,敢于向现有成熟的工艺技术挑战。
今年,该部烧结系统坚持创新,加强内部管理,优化过程控制,狠抓内部操作,由车间骨干组成了了攻关小组,就合理提升余热蒸汽回收量开展攻关。他们在保证烧结矿质量的前提下,着力加强工艺过程管理,在降低固体燃料消耗的同时,严格厚料层烧结,合理控制烧结终点温度,位置确保在机尾倒数第二个风箱,杜绝过烧现象,通过将余热关键技术画面引进烧结中控,供中控工参考,确保了余热产汽量增加到92.07kg/t,仅3月份就创效152万元。