上半年该厂9项主要技术经济指标全部完成目标计划;焦炭成本较月累计计划节约7.9元/吨,呈逐月下降趋势;焦炭质量综合达标率同比提高6.4个百分点;外发化产品合格率达到100%。
焦化厂坚持瞄准生产实际过程中的重点、难点、薄弱点,引导职工以提合理化建议,开展岗位降本增效项目、修旧利废和小改小革等为主开展岗位创新,积极搭建岗位创新平台。截至目前,该厂共征集岗位创新项目154项,其中,上报公司80项,新增74项,现已完成、实施46项,正在实施的108项,创效867.2万元。
《提高焦油总精制率》项目实施后,为工业萘生产提供优质原料,提高了工业萘收率。根据沥青装车情况,及时回收沥青烟气,将一次、二次轻油冷凝冷却器后油温控制在40—46℃之间,减少了清油挥发量。3—6月份,焦油总精制率均完成94.07%。
《降低精苯系统中压蒸汽消耗》项目应用后,在严格控制各蒸馏塔中压蒸汽加热器尾汽方面取得了可喜的突破,中压蒸汽单耗由3.13GJ/t降至2.5GJ/t,最低降到2.4GJ/t。
《装煤除尘转速变频自动调节》项目攻关,在装煤时让电机高速运转,装完煤时低速运转,除尘单炉耗电量每炉节约2度。通过煤车励磁防火板改造,将励磁头的固定架周围用挡火板包围起来,减少励磁被烧次数,有效降低材料费用,并减少检修工时、降低维修成本,同时减轻了岗位职工的劳动强度,有效杜绝因盖炉盖不及时造成的环境污染,保护了职工的身体健康,延长了设备的使用寿命。这些创新项目的实施,提高了焦炉的技术经济指标,实现了创新创效与环保的双赢。