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球团脱锌试验研究

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:浙江绍兴漓铁球团有限公司  作者:屠庆江, 郭荣标, 周艳琴, 周水清  浏览次数:338
 
核心提示:浙江绍兴漓铁球团有限公司所用含锌铁矿石铁品位为 65105% , 属高品位铁精粉, P、S 等有害杂质含量较低, 但Zn 含量高达 013% , 超过了入炉原料含 Zn< 011% 的要求。

屠庆江郭荣标周艳琴周水清

浙江绍兴漓铁球团有限公司浙江 绍兴 312043)

摘 要浙江绍兴漓铁球团有限公司所用含锌铁矿石铁品位为 65105% , 属高品位铁精粉, P等有害杂质含量较低Zn 含量高达 013% , 超过了入炉原料含 Zn< 011% 的要求。本文提出采用内配碳球团高温还原法生产预还原球团矿还原脱锌的同时得到金属化率 80% 以上的金属化球团。在还原焙烧温度为 1 100 e , 还原焙烧时间为 60 min, 配煤量为 1510% 的条件下获得的成品球金属化率可达 8313% , 脱锌率为 8415% , 抗压强度为 2 354 N/ , Zn 含量降至 01047% , 符合高炉对入炉原料的要求。

关键词含锌铁矿还原焙烧脱锌

前 言

锌是高炉原料中的一种微量元素通常以氧化物或硫化物形态进入高炉。锌在高炉中的危害主要体现在两方面一是影响高炉长寿炉内富集的锌蒸汽可渗入炉墙与炉衬结合形成低熔点化合物从而软化炉衬使炉衬的侵蚀速度加快二是影响高炉稳产、高产当锌富集加剧时炉内粘结加重最严重时可至炉身中上部导致风量加不上悬料频繁对产量影响很大。因此对于我国储量丰富的含锌铁矿石必须采取有效方法在入炉前将锌脱除。

绍兴漓铁球团有限公司的高锌原料配比占30% 左右矿石中 Zn> 013% 时不允许直接入炉[ 1]须预先脱除。为此本文提出采用内配碳球团高温还原法生产预还原球团矿还原脱锌的同时得到金属化率> 80% 的金属化球团。

试验原料

2铁矿石

漓铁 球 团 公 司 所 用 含 锌 铁 矿 粒 度 为- 01074 mm 占 83% , 其化学成分列于表 1。由表 1可知该矿石铁品位较高为 65105%, PS等有害杂质少但 Zn 含量高达 013% , 超过了入炉原料含 Zn< 011%的要求。

 

铁矿石中锌的主要矿物是闪锌矿(ZnS) 和红锌矿(ZnO)[ 2]。由表 可知漓铁铁矿石中的锌主要以闪锌矿形式存在分布率达到了 9510%

 

2还原剂

试验所用内配还原剂采用浙江烟煤其成分列于表 3、表 4。由表可知该烟煤固定碳和挥发分含量高灰分少, S 含量低是良好的还原剂。其灰渣的软熔特性为变形温度 1 100 e 、软化温度 1 170 e 、半球温度 1 190 e 、流动温度 1 260 e , 符合一般煤基直接还原的要求。使用前将其破碎至< 0115 mm

 

研究方法

3试验原理

铁矿石中闪锌矿开始氧化的温度为 450e , 而漓铁球团竖炉生产过程中炉箅温度为 560e 左右在炉箅干燥阶段球团中的 ZnS 就会发生强烈的氧化反应几乎全部氧化生成 ZnO

因此球团中锌的脱除主要是氧化锌的脱除。试验过程中主要化学反应如下:

 

3试验流程

试验流程为含锌铁矿配加一定量还原煤、膨润土及水混匀造球 竖炉投笼试验。造球试验在 á 1 m, 边高 150 mm, 倾角 47b的造球盘上进行控制球盘转速为 38 r/ min。将 8~ 16mm 的合格生球装入 á 60 mm, 高 80 mm 的不锈钢笼以备作投笼试验。每次取 个钢笼两个一组分别从竖炉烘干床东南、东北、西北、西南四个方向同时投入经过干燥、预热、焙烧、均热、冷却五个阶段再从竖炉南、北排矿口的链板机上取出记录取笼时间冷却后分别拆笼。将 个钢笼中的试样取出后混合、取样再进行成品球团矿抗压强度测定和化学成分分析。

3评价指标

采用成品球的脱锌率 G、金属化率 C和抗压强度三个指标来衡量竖炉生产预还原球团矿的焙烧效果。

 

成品球团抗压强度按照 ISO4700 标准检测每次取 60 个球团矿样测定取平均值作为检验指标。

试验结果及分析

投笼试验所用生球指标如下落下强度 512/ 015 m, 抗压强度 1214 N/ 水分 814% , 粒径 12~ 16 mm。试验主要考察配煤量、还原焙烧温度及还原焙烧时间对成品球金属化率、脱锌率和抗压强度的影响。

4配煤量试验

固定还原焙烧温度为 1 050 e , 还原焙烧时间为 60 min, 考察配煤量对成品球指标的影响。配煤量对成品球指标的影响列于表5。当配煤量由 510%增加到 1510% 成品球团矿的金属化率、脱锌率及抗压强度均得到大幅度提高。金属化率由3316% 升至 7812% ; 脱锌率则由2511% 增至 8213% , 此时成品球中的锌含量为01053% , 锌脱除效果良好达到了高炉入炉要求抗压强度也明显提高由 1 069 N/ 个增至 2341 N/ 个。配煤量进一步增加各项指标的变化趋于平缓。当配煤量较低时还原气氛不足仅有少量金属铁生成成品球结构较疏松抗压强度低。随着配煤量升高生成了大量的金属铁,成品球致密抗压强度得到显著提高。因此配煤量确定为 1510%

 

4还原焙烧温度试验

固定还原 焙烧时间为 60 min, 配 煤量为1510% , 考察还原焙烧温度对成品球指标的影响。还原焙烧温度是决定成品球质量指标的关键因素。由表 可知当焙烧温度从 950 e 提高到 1 100 e 成品球团矿的金属化率、脱锌率及抗压强度均有所提高温度继续升高成品球的指标反而降低。这主要是因为 1 150 e 球团中的 SiO2 在还原气氛下极易与 FeO 反应形成低熔点的铁橄榄石高温时铁橄榄石会在球团表面形成大量液相阻碍还原气体向内部扩散[ 4]。同时还原用烟煤的软化温度为 1150 e 左右温度过高会破坏煤在球团中的还原作用。因此适宜的还原焙烧温度为 1100 e 

 

4还原焙烧时间试验

固定还原焙烧温度为 1100 e , 配煤量为1510% , 考察还原焙烧时间对成品球指标的影响。试验结果列于表 7。由表可知还原焙烧时间从 20 min 增至 60 min 各项指标均有所提高但进一步延长还原焙烧时间则金属化率反而下降。这可能是由于随着还原焙烧时间增加,煤被不断消耗竖炉内的还原气氛减弱氧化性气氛有所增强使已还原的矿石再氧化的缘故。因此确定还原焙烧时间为 60 min

 

4全流程综合条件

根据上述试验得到还原焙烧的最佳工艺条件为还原焙烧温度 1 100 e , 还原焙烧时间 60min, 配煤量 1510% 。此时成品球的金属化率为8313% , 脱锌率 8415% , 抗压强度为 2 354 N/ ,符合高炉对入炉原料的要求。表 列出了该条件下获得的成品球的化学成分。据新日铁的生产经验高炉每使用1 t 金属化球团可节约焦炭 230kg 左右能为企业降低成本作出一定贡献[5]

 

结 论

1) 绍兴漓铁球团有限公司所用含锌铁矿石全铁含量为 65105%, 属高品位铁精粉, P等有害杂质较少但 Zn 含量高达 013% , 超过了入炉原料含 Zn< 011% 的要求。采用内配碳球团高温还原法生产预还原球团矿还原脱锌的同时可得到金属化率 80%以上的金属化球团。近期将投入工业生产。

2) 还原焙烧的最佳工艺条件为还原焙烧温度 1 100 e , 还原焙烧时间 60 min, 配煤量 1510%。在此条件下获得的成品球金属化率为 8313%, 脱锌率达 8415% ( 球团含 Zn<01047% ) , 抗压强度 2 354 N/ 符合高炉对入炉原料的要求。

参考文献

[1]   李健 现代烧结生产技术工艺流程、设备选型计算与烧结效率实用手册[M]1 当代中国音像出版社, 2005: 3011

[2]   顾林娜 烧结过程中铅、锌脱除的研究[ J] 1 冶金丛刊,1997( 2) : 11

[3]   于淑娟吕志升侯洪宇等 含锌含铁尘泥球团自还原试验研究[J]1 鞍钢技术, 2012(4): 151

[4]   朱德庆郭宇峰邱冠周 钒钛磁铁精矿冷固结球团催化还原机理[J]1 中南工业大学学报, 2000(3): 208- 2111

[5]   张鲁芳 我国转底炉处理钢铁厂含锌粉尘技术研究[ J] 1烧结球团, 2012, 37(3): 591


 
 
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