孙晓波 孙晓东 何晓野
(通化钢铁股份有限公司炼铁事业部 吉林通化 134003)
摘要:本文分析了通钢炼铁事业部烧结工序能耗的现状,采取了一系列降低烧结工序能耗的措施。通过优化烧结配矿、低温厚料层烧结、配料自动化、提高混合料温度、控制燃料粒度、改善燃料分布等措施降低了固体燃耗;通过降低烧结系统漏风率、提高设备作业率、减少设备的空运转时间降低了烧结系统电耗;通过采用微负压点火技术和低温点火技术降低了点火煤气消耗。
关键词:节能措施;工序能耗;固体燃耗;电耗;煤气消耗
1 前言
通钢现有两台360m2烧结机,分别投产于2007年8月和2014年4月,2座2680m3高炉,2座高炉的主要炉料结构是烧结矿、球团矿和天然块矿,其中烧结矿是炼铁的主要原料,占入炉矿配比的78%左右。近几年,随着烧结矿产量的增加,操作技能水平的提高及新技术新设备的投入,通钢烧结工序能耗指标逐年降低,但与国内各大中型钢铁企业相比,仍比先进企业高10kgce/t。通钢根据烧结机的工艺流程和生产特点,采用新工艺、新技术,同时采用新的管理理念和管理措施,把节能降耗与技术进步有机结合,降低了烧结工序能耗,取得了较好的效果。
2 烧结工序能耗现状
钢铁企业是能耗大户,能耗是吨钢成本的重要组成部分。烧结工序能耗约占钢铁生产总能耗的8.3%,仅次于炼铁,是钢铁生产的第二耗能大户。烧结工序能耗主要包括固体燃料消耗、电力消耗、点火煤气消耗、动力(压缩空气、蒸汽、水等)消耗,其中固体燃料消耗占70%~80%,电力消耗占13%~20% ,点火消耗占5%~10%。多年来,通钢烧结在节能减排,降低成本方面做了大量工作,也取得了比较好的效果,但与一些先进企业相比,烧结工序能耗指标还比较高,还有一定差距。
3 降低烧结工序能耗的措施
3.1降低固体燃耗
固体燃料消耗占烧结工序能耗的70%~80%,因此将降低固体燃料消耗作为主攻方向。
3.1.1优化烧结配矿技术
通钢烧结作业区使用的铁矿粉品种较多,有地方精粉、澳矿粉、巴西混合粉和其他粉矿、褐铁矿等;各种矿粉的成矿条件不同,烧结性能也不同,为发挥各种矿粉的最佳烧结功效,需进行优化配矿的研究。澳矿粉的SiO2和Al2O3的含量较高,但粒度组成较好,具有熔点低、易同化的优点,使用后能降低烧结负压;而巴西矿粉SiO2、Al2O3含量低,但同化性及液相生成的能力差,两者搭配使用,烧结矿的各项经济指标明显提高,对降低燃料消耗起到了关键作用。
3.1.2梯形厚料层烧结技术的应用
据资料介绍料层每提高10mm可降低固体燃料消耗2-3kg/t,烧结料层提高后,在烧结机速相同的条件下高温保持时间延长,有利于铁酸钙的发育和黏结相的发展,而且料层越厚,料层中下部自动蓄热作用越强,在相同燃料比时料层中下部获得的热量也就越多,料层所能达到的温度也就越高,有利于液相的形成,通过与京唐钢铁烧结的学习交流,实行梯形厚料层布料,为实现梯形厚料层烧结采取的措施如下:
(1)利用蒸汽预热混合料提高料温,消除过湿层。
(2)改善生石灰质量,提高生石灰CaO含量。
(3)稳定生石灰下料量,避免生石灰波动造成的水分波动。
(4)外矿配比增加,透气性过好,将原来的固定式平料器改为可调式平料器。
通过以上措施的实施,2024年上半年烧结机的料层厚度达到了900mm以上,实现了厚料层烧结技术,降低了烧结固体燃耗。
3.1.3提高混合料温度
提高混合料温度,使其达到露点以上,降低过湿层对气流的阻碍而改善料层的透气性,加快燃烧速度,提高台时产量,节约固体燃耗。另外,混合料温度提高后,部分显热可代替固体燃料的燃烧热,降低固体燃耗。主要采取以下措施提高混合料温度:
(1)提高混合料加水温度,混合料加水温度由65℃提高至80℃。
(2)在混合料矿槽通蒸汽预热混合料。经多次试验和设备改进,将原来混合料矿槽四周安装的一排蒸汽喷头改为两排蒸汽喷头,通过调节阀门开度控制蒸汽量,使混合料水分及料温均匀,目前烧结机圆辊处的混合料温度达到了60℃以上。
3.1.4 破碎实行市场化管理
(1)在破碎岗位施行市场化管理,签订包括烧结矿工序成本、破碎后粒级、产量保供、维护费用等指标,与破碎岗位职工收入直接挂钩的承包合同,明码标价,完成合同标准能提高收入,达不到合同要求就要接受考核。
(2)破碎岗位整体市场化承包,人员、设备、费用统归承包人负责管理,责权利统一,按照市场化管理手段,更灵活、更有效的促进破碎岗位各方面工作符合公司发展需要。
(3)通过市场化管理,设备稳定运行,职工收入有所增加。破碎岗位职工工作积极性提高、责任心加强,破碎过程中严格执行合同制定标准,破碎后燃料粒级全面满足烧结工艺需要,推动烧结矿质量、产量提升。
3.1.5控制燃料粒度,改善燃料分布,降低烧结燃料比
(1)烧结过程的燃烧速度和传热速度相接近,才能实现用尽可能少的燃料达到所需温度。燃料粒度过细时燃烧速度过快,高温保持时间短,燃烧带变薄,铁矿粉之间的黏结不牢固,烧结矿的强度降低,成品率降低。随着铁矿石资源的紧缺,外矿粉比例逐年增加,烧结混合料经混匀、造球、制粒后大于3mm粒级65%左右,外矿粉的大颗粒部分难以熔化,过细的燃料不能满足烧结过程中的热量需求。经实践验证,将焦粉粒度标准重新修订,焦粉小于3mm粒级由65%提升到72%,大于8mm粒级由6%降至2%以内,并制定了燃料粒度的考核标准,这一措施实施后,燃料的粒度发生了明显的改变,提高了燃料利用率,降低了燃料配比。
(2)燃料仓上方安装均粒器,燃料落到均粒器上以后,呈漫反射状落到料仓中,不再形成圆锥状料堆,而是均匀的落下,从而避免了大颗粒燃料向堆角滚落,较好的缓解了粒度偏析现象。
3.1.6精细化管理盯入烧的原燃料质量,稳定烧结燃料比
通钢烧结使用的燃料有焦粉和无烟煤两种。焦粉主要是高炉筛下碎焦,成分较稳定;而无烟煤的质量波动较大,特别是灰分的波动不但影响燃料的消耗,还会影响烧结矿的碱度。为给烧结创造良好的条件,除对进厂烧结煤的质量提出要求外,在无烟煤进厂时取样,掌握进厂成分,将成分差异较大的在一次料场分开造堆存放,一堆一取,堆、取料采取平铺直取的方式进行预混匀。开始取料向燃料仓库上料时由专人跟踪取断面样,按标准缩分后送化验室检验成分值;烧结使用前再次在燃料破碎后的输出皮带处取样,送化验室化验。经过三次跟踪和数据对比掌握无烟煤的成分,看火工可以有预见性地调整燃料配比,保持烧结燃料比的长周期稳定。
3.2降低烧结系统电耗
3.2.1降低烧结系统漏风率
烧结生产过程中,吸风机消耗的电量约占烧结生产过程总电量的70%,但较高的系统漏风率将大幅度降低吸风机有效功率,从而导致生产效率降低,能耗增高。为此烧结作业区将烧结机漏风治理列为重点工作,并且制定烧结机漏风治理方案,并要求严格执行,通过对烧结机漏风的治理,烧结机系统漏风率由50.44%降至48.53%,进一步降低烧结机系统漏风率、增加产能、降低能耗。
3.2.2完善台车篦条、挡板
由于烧结生产的连续性,使烧结机台车篦条、挡板长期受到高温侵蚀和热风磨损,篦条与篦条以及烧结机相邻台车挡板之间的间隙不断增大,如不及时更换,篦条与篦条、台车挡板之间将出现松动现象,导致篦条、挡板脱落现象,造成台车表面出洞增大漏风率,引起吸风机耗电量的增加,为解决这一问题,烧结作业区利用每次定修的机会对烧结机篦条、挡板进行紧固和更换。
3.2.3减少设备的空运转时间
(1)在不同季节生产时,根据环冷机料温及外环境温度合理运转鼓风机台数。要求卸料温度控制在60-120℃,每减少一台鼓风机运行,每小时可节约电量710 KWh。
(2)在生产时合理控制吸风机风门开度,满足工艺参数的前提下降低吸风机百叶窗的开度,降低吸风机负荷从而达到降低电量的目的。(主抽风机百叶窗开度由90%调整到60%后,可以降低电流约30A,一小时一台主抽风机可以节约电量300kwh左右)。
(3)组织启机生产时,提起做好设备检查,保证连续稳定启机生产,避免设备空转浪费电能。
(4)精细设备点检,提高设备作业率
推行设备管理系统,使设备处于可控状态。同时根据点检内容制定点检表。对设备进行缺陷、隐患原因分析,并制定治理方案,在大、中、小定修前作业区与维检单位制定检修方案,列出详细的检修项目,按时按点高标准完成检修计划,通过设备的精细化点检烧结机作业率达到了95.97%。
3.3降低点火的煤气消耗
3.3.1采用微负压点火技术
点火器下风箱的抽风压力对点火过程的影响很大,如果抽风负压过大,将会使刚刚铺到台车上的混合料抽得过紧,沿台车纵向上的混合料密度增大,透气性变差。另外未燃烧的可燃成分与废气过早地被吸入料层,降低热利用率,同时造成点火器周围的冷空气涌入炉内,降低点火器炉膛内温度。为此烧结作业区通过与先进单位的交流学习,对烧结机1#风箱进行封堵,降低烧结点火炉炉膛负压,实现微负压点火操作,既保证了点火的效果,又节省了煤气消耗。
3.3.2低温点火技术
合适的点火温度既能把台车上的混合料点燃,又不使表面过熔。为此烧结作业区推行精细化管理操作,完善烧结点火温度自动控制系统,按设定点火温度自动控制,保证点火温度控制在1050±50℃,确保烧结料面无过熔、欠烧现象,通过自动化水平提升进一步降低煤气单耗。
表1 煤气单耗
时间 |
单位 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
煤气单耗 |
m³/t |
4.19 |
4.05 |
3.82 |
3.4提升自动化水平,推行精细化管理
(1)进一步改进混合机加水操作,由原来的自动加水升级到智能加水,通过对烧结料水分的精准控制,促进烧结矿质量、产量提高,降低固体单耗。
(2)自行设计、编程,实现了铺底料仓位自动控制,减少了岗位职工劳动量,避免了因铺底料仓监护不及时导致的烧结机停机,提高烧结矿产量。
(3)生石灰仓喷料始终是影响烧结生产稳定的难题,为解决生石灰棚仓喷料问题,通过与兄弟单位的学习交流,在生石灰下料点处制作缓冲仓,当生石灰棚仓喷料时,通过缓冲仓进行调节,减少了生石灰波动,缓解了生石灰棚仓喷料对生产造成的影响,提高了烧结矿质量稳定。
(4)强化绩效考核,为提高各班组成本意识,有效管控生产工艺过程,降低烧结工序能耗,烧结作业区将吨矿电耗、吨矿煤气单耗、吨矿焦粉单耗等主要能耗指标纳入绩效考核,职工收入与班组指标挂钩,进一步鼓舞职工降本增效干劲。
(5)经常性的组织职工经验交流座谈,对影响能耗指标的因素,通过群策群力共同研究解决,通过交流学习,大家不仅使大家互通有无,实现了共同进步,而且还提升了思想认识,为降低能耗打下了坚实基础。
4节能效果
通过上述一系列优化调整和技术措施,通钢炼铁事业部烧结工序能耗指标有了明显的改善,具体如表2所示。
表2 工序能耗
时间 |
单位 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
工序能耗 |
千克标煤/吨 |
50.17 |
48.89 |
47.55 |
5结论
(1)通钢炼铁事业部烧结工序能耗高,主要是固体燃料消耗高,通过优化生产组织,强化燃料进厂管理等综合技术措施和强化管理,减少了固体燃料消耗,从而降低了烧结工序能耗。
(2)优化烧结过程参数,有效降低了烧结过程的电能和煤气消耗,为烧结工序能耗的降低创造了有利条件。
参考文献
[1] 王维新.中国炼铁技术发展评述[J].河南冶金,2008,16(4):4-9.
[2] 贺先新.浅析武钢厚料层烧结的发展[J].烧结球团,2004.3