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提高链箅机—回转窑球团矿质量的实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-03-08  作者:魏志江  浏览次数:2305
 
核心提示:摘要:本文阐述了河钢宣钢炼铁厂链箅机—回转窑球团矿生产技术管理实践与效果。 关键词:链箅机—回转窑;球团矿;质量;技术进步;实践效果
 提高链箅机—回转窑球团矿质量的实践

魏志江

(河钢宣钢炼铁厂  河北 宣化075100)

摘要:本文阐述了河钢宣钢炼铁厂链箅机—回转窑球团矿生产技术管理实践与效果。

关键词:链箅机—回转窑;球团矿;质量;技术进步;实践效果

1  前言

河钢宣钢有两条链箅机—回转窑球团生产线(年产100万吨/台.年),主要技术参数见表1和表2,近年来,通过设备管理和技术改造以及工艺技术操作进步,球团矿的质量不断提高(见表3)。

表1   1号、2号链箅机主要技术参数

序号

项目

单位

数值

1号链箅机

规格

m

 3.5×39

2号链箅机

规格

m

 4.0×41

表2  1号、2号回转窑主要技术参数

项目

1号回转窑

2号回转窑

规格

Φ4.6m×33 m

Φ5m×35m

斜度

4%

4.25%

有效填充率

8-11%

7%

表3  河钢宣钢2016年以来球团的各项技术经济指标

项目

TFe

SiO2

转鼓

指数

抗压

强度

筛分指数

(<5mm比)例

10~16mm

粒度比例

单位

%

%

%

N/个

%

%

2016年

61.83

5.19

95.30

2546

1.61

82.92

2017年上半年

62.47

5.15

95.64

2597

1.45

83.45

比较±

+0.64

-0.04

+0.34

+51

-0.16

+053

备注:宣钢成品球团矿10~16mm粒度控制合格粒级≥82%,转鼓强度≥93%,筛分指数≤2 %。抗压强度≥2300N/个球。

2  河钢宣钢链箅机—回转窑球团生产线工艺流程

河钢宣钢100万吨/(台.年)链箅机—回转窑球团生产线工艺流程图见图1。

图片1

图1  河钢宣钢100万吨/(台.年)链箅机—回转窑球团生产线工艺流程图 

 

3  工艺技术控制要求

一是润磨系统提高铁精粉矿磨细度由过去的50%提高到65%,从而提高铁精粉矿的比表面积,成球性不断变好,利于造球,干燥机滚筒及燃烧室完好无损坏,各管道、阀门无堵塞,助燃风机状态良好,给料、卸料装置、给料溜槽及电振给料状态良好,正常生产空燃比大于1,干燥机出口水分控制标准6.5±0.5%,保证微负压点火操作,高炉煤气压力大于2500Pa;二是工艺操作上做了一些改进,将大球外拉、配加成球性能好的球团电除尘灰或者红矿粉;三是严格将铁精粉矿的水分由过去干燥的8%以上降低到干燥到7%左右,为提高造球效率提供了保障;四是在配料方面严格根据原料质量,对精矿和返矿进行配料,保证了配矿的均衡稳定,技术部门在变料前及时做好理论计算,并将结果通知工艺控制人员,正常情况下自动控制配料,按照规程保证均匀准确并做好记录;五是在造球过程中根据生球物料变化调整造球机工艺参数,调整好边高、倾角、造球盘转速等等,生球落下强度:5~7次/个球,生球抗压强度:≥10牛/球,3、筛后生球粒度10-16mm:≥90%,球盘打水设施完好,满足造球操作的需要,当球盘需临时停机时,应先停水、再停料,空转3~5分钟后停盘,防止压盘,各造球盘给料仓下料口无堵塞,下料点位于皮带宽度的中间位置,造球盘活动刮刀起刮平底料,疏导料流的作用,当盘体底料料层厚度超过30mm时,就要对刮刀进行调整;当刮刀磨损严重时要及时更换,及时调整好给料量和打水量,并对留料板和盘内的大球及时处理,据生产要求准确控制造球机台时产量,当生球质量出现波动时及时分析找出原因快速改正,及时清理筛辊粘料防止筛分效率降低,当同一间隙的不同部位的间隙误差超过5mm是,生球岗位要及时反馈主控室安排组织更换,及时调整链箅机速,保证均匀,在初开机时,链箅机蓄热不足,料厚控制薄一点,机速控制慢一点,并适量减少鼓干和抽干排风量,温度正常后再逐步增加到正常机速,随机速加快适量提高风量,以确保干球质量为第一要务;六是链箅机控制方面,1号链篦机:干燥Ⅰ段温度≥200℃;干燥Ⅱ段温度≥350℃;预热段温度900-1050℃。2号链篦机:干燥Ⅰ段温度200℃;干燥Ⅱ段温度≥350℃;预热Ⅰ段≥550℃;预热Ⅱ段温度900-1050℃。各段温度必须控制在以上范围,否则不许组织生产,链箅机起步操作时机速控制在一定范围之内,待温度逐步达到要求后,根据布料情况调整机速,风速控制:布料前应先启动所有风机,打通风流系统,确保各段工艺温度,随时观察回热和抽干风机入口温度,及时开停兑冷风阀(在以上正常温度范围内严禁开启所有兑冷风阀),高温故障停机时,必须开启事故放散阀,减少两台回热风机风量(控制风箱温度在600℃以下),并及时减少焦炉和高炉煤气量;七是回转窑控制方面,温度控制窑头900~1000℃,窑中1100~1200℃,窑尾950~1050℃,窑速可在0.3-1.45转/分钟准确调整。每小时观察窑头球的焙烧情况,并反馈主控室。窑速控制必须根据链箅机机速运行情况调整窑的转速,但窑内有料时,窑的转速不小于0.6r/min,确保干球在窑内的焙烧时间,控制窑尾吐球和回转窑结圈,根据链箅机机速及时调整焦炉和高炉煤气量,确保系统热源供应;八是球团冷却控制要求:一冷段≥950℃;二冷段≥400℃;排矿温度≤150℃,环冷机环速0.2-1.15m/min准确调整,各鼓风机风门开度满足0-100%,环冷机下料口篦条间隙100-150mm;合理匹配环冷机一段风门和二段风门开度,为确保连续生产,除故障停机外,主体设备不得随意停机,若须停机,停机期间必须按规定开启事故放散阀,及时降低焦炉和高炉煤气量和链箅机抽风量,确保链箅机箅床安全。九是球团脱硫方面要求进仓石灰石粒度要求-250目比例≥80%,石灰石浆液PH值维持在6.0±0.5,浆液密度控制在1050~1200kg/m3之间。所有仓体液位达到规定标准,压力部位达到规定压力,脱硫副产品石膏含水率小于10%送至石膏库,脱硫效率≥90%。

4  设备系统改造与改进

4.1  增设润磨系统

宣钢精粉的水份偏高、粒度粗,与水份≤8%,负200目粒度≥85%的生产要求有一定的距离。精粉粒度粗,则比表面积小,接触面积小,毛细作用及分子结合力减弱,成球性差,生球强度低;水份偏高,则生球原始含水量高,增加了干燥过程中的温度梯度以及蒸发强度和体积收缩率,易使生球发生爆裂、粉化。

过去在没有润磨系统时候,进厂球团用酸性精粉的磨细度在50%左右,成球性差,被迫提高膨润土配比来保证球团生球粒度,从而使得球团品位降低。新增设的润磨机投产后,将球团用酸性精粉的磨细度提高到了70%以上。

4.2 调整造球盘倾角、转速

调整前的造球盘倾角为45°,调后为47°。增加倾角的目的是提高了生球的滚动速度,使生球受到的撞击力、局部压力增大,促进生球更加密实,降低生球孔隙率、提高生球的强度。转速增加是与倾角增加相适应的,倾角增加后,为使混合料达到一定的高度,转速必然要增加,原来的造球盘转速慢,加了变速轮后,转速由9r/min增加到11r/min(原来50HZ时候,8r/min,现在30~40HZ时候就能实现8r/min)。

原来的旋转刮板低,容易磨损,而且,边刮刀与中心刮刀间距过宽,有一圈料刮不住,都进行了改进,效果良好。

4.3  加设篦杂物篦子

在进造球盘入料口处,加设篦杂物篦子,一是篦除杂物,二是防止大球产生,改善造球。

4.4  制作了布料车“刮料器”

用铁板和废旧皮带制作了布料车“刮料器”,也叫活动刮板机,杜绝以往每班按班停机清料对球团产、质量的影响,保证了竖炉连续生产。以往每个班停机进人清料一次,工人的的劳动强度大,又不安全,又影响产质量的提高。

4.5  增设脱硫设施

不但回收了硫,而且,杜绝了由于硫排放超标所导致停机次数,从而保证了球团矿质量的稳定。

4.6  实现皮带供原料和成品球团直供高炉

以前一号链箅机—回转窑生产用的原料是使用汽车倒运上料仓方式供应,2016年实现实现了皮带供原料;两条链箅机—回转窑生产线于2016年年底实现成品球团不落地,皮带机直供高炉等等。

4.7  其他技术改造

近年来,充分利用年修时机,同步实施生产、工艺、设备技术改造:一是二期干燥系统,原为竖炉配套设备,2号回转窑建设时,仍延用原竖炉干燥系统。因设备老化、工艺不合理等问题已难以满足生产需要,为此在2号窑年修期间实施1号干燥机整体更换、进口排气筒改造更换,皮带系统加装分料器改造,以进一步优化工艺,提高干燥机处理能力,降低能源、备件等消耗;二是2号布料宽皮带传动方式改头部传动改造,电机更换,皮带更换。提高布料宽皮带输送能力,解决宽皮带压料停机制约环节,为进一步提高球团矿产量创造条件;三是1号链篦机东、西斗提除尘管道改造在1号回转窑年修时完成,此项改造既改变了东、西斗提头部现场环境,又降低了东、西斗提头部设备温度,延长了设备使用寿命;四是1号环冷机在日常检修时对15号台车三角梁进行改造试运行状况较好,作业区利用后续日常检修中队环冷机剩余27部台车三角梁进行了改造,改造后未发生台车挤钢球现象,有效的提高了设备作业率;五是2号回转窑在大修期间对大球筛溜子进行了加宽改造,提高了设备作业率,减少了溜槽堵料清理造成的停机对生产的影响;六是狠抓设备的点检和润滑工作,对设备运行中的制约环节进行改造和修复,加强设备系统的培训工作,主要实现大型设备的运行参数、设备故障分析的全员意识和水平提高,逐步实现设备可开机率100%和设备事故率为零的目标。

4.8  预防窑体“结圈”措施及处理方法

造成窑体“结圈”原因有四个方面:回转窑内粉状物太多;回转窑气氛控制不好;回转窑温度控制不当;原料的SiO2含量高等。

防止窑体“结圈”措施:一是提高预热的强度,减少入窑生球中的粉料;二是稳定回转窑热工制度;三是使用净化好的高炉煤气和焦炉煤气,高炉煤气热值大于800kcal/Nm,焦炉煤气发热值大于3760 kcal/Nm;四是操作优化避免不合格生球和粉料入窑。

窑体“结圈”处理:一是烧圈,热烧和冷烧交替烧法,首先减少或停止入窑料(视结圈程度而定),在窑内结圈处增加风量和高、焦炉煤气量,提高结圈处温度,再减少高、焦炉煤气量,降低结圈处温度,这样反复处理使结圈受冷热交替相互作用,造成开裂而脱落;二是冷烧,在正常生产时,在结圈部位造成低温气氛,使其自行脱落;三是利用检修机会冷法除圈:采用风镐、大锤等工具,人工手工除圈。

5  工艺控制参数改进

5.1  开展了提高球团矿合格粒级攻关

(1)控制入厂精粉粒度,提高磨前精粉-200目细度,润磨机做到磨机不亏钢球并保持适宜粒度组成,加强磨机的处理能力,提高精粉的磨后-200目细度大于65%。

(2)合理控制原料水分,利用干燥机和磨机保证造球适宜稳定水份。稳定造球操作,干燥后水分6-6.5%,将生球落下强度稳定在5-7次/个球,抗压强度不小于10N/个球。

(3)强化原料进厂检查,要求精粉表面无明水,无杂物杂料混入。

作业区利用检修对大小球筛间隙调整,及时更换损坏筛辊。加大造球岗位管理力度,造球盘设备维护;继续开展成品球合格粒级定时与不定时抽查检测,并纳入作业区系统管理。

(4)调整球团粒度控制范围:生球由原来的10~16mm控制改为10~14mm走下限控制,如此以来,粒度“小而匀、匀而圆”,生球抗压强度由原来的10N/个,增加到15N/个以上,生球落下强度必保≥5次/个,生球流量控制在±20t/h。

目前攻关效果明显,10-16mm合格粒级完成83.45%,较计划高1.45个百分点,同比提高1个百分点。

5.2  开展降低球团矿FeO 指标攻关

继续开展以降低球团矿FeO 指标攻关工作,强化球团矿产、质量指标控制,每日与质量管理科取样组联合抽测成品球,分析球团矿FeO 指标升高原因。

(1)在生产操作上,以确保球团矿质量为主,具体要求主控工控制预热温度在1010℃-1020℃,减少焦炉煤气,适当降低窑中温度,以保证窑内合适的氧化气氛、焙烧温度,摸索不同原料结构条件下的适宜的工艺操作参数,保证热制度稳定、保证干球入炉,防止热制度不稳定所带来的球团裂纹增多、强度降低的现象发生。

(2)强化造球、链箅机布料、回转窑温度等关键工序控制。及时做好链箅机篦板补装。

(3)控制精粉综合含硫在0.3%以下,逐步取消高硅、高硫在球团配加。

(4)增加了球团成品样频次,由原来的每天两次取样改为每天四次取样,对生产过程控制更及时有效,从取样和分析报出时间看都控制在当班,有利于当班过程调整。

目前球团矿FeO含量完成1.8%左右,同比降低1.2个百分点。

5.3  使用含铁有机粘结剂替代膨润土

2016年以来,开始使用含铁有机粘结剂替代膨润土试验并投入正式生产,成球性好于膨润土。含铁粘结剂替代常规膨润土生产球团矿,提高了球团矿铁品位,降低了球团矿成本,资源得到充分利用,又达到环保节能,保护了生态环境。

6  对进厂精粉严格把关

近年来,河钢宣钢通过质检人员轮岗、多方联合检查、抽查等多种办法,不断提高进厂精粉的质量。近年来的精粉入球质量见表4。

表4  河钢宣钢2016年以来精粉入球质量

项 目

TFe

SiO2

2016年

62.98

5.08

2017年上半年

63.07

5.30

7  结语

河钢宣钢近年来通过设备管理和技术改造以及工艺技术操作进步,球团矿质量提高,满足了高炉生产需要。

参考文献

[1]  吴文斌;链箅机—回转窑球团生产线改造及效果;《烧结球团》 , 2014 , 39 (2) :22-26 新兴铸管新疆有限公司球团生产

 

 
 
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