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提高炉渣活度在微粉生产技术中的应用

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-23  作者:吕凌云  浏览次数:584
 
核心提示:摘要: 呈钢高炉渣为水渣,是微粉生产的主要原料,为进一步提高微粉活性指数,改善微粉质量,高炉采取了提高炉渣活性度的措施,为微粉生产创造了良好条件,并取得了较好的效果。 关键词:高炉渣;活性指数;微粉生产
 提高炉渣活度在微粉生产技术中的应用

吕凌云

(云南省曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂)

摘要: 呈钢高炉渣为水渣,是微粉生产的主要原料,为进一步提高微粉活性指数,改善微粉质量,高炉采取了提高炉渣活性度的措施,为微粉生产创造了良好条件,并取得了较好的效果。

关键词:高炉渣;活性指数;微粉生产

1  引言

水渣是呈钢高炉生产的副产品之一,是微粉生产的主要原料,生产的矿渣微粉可作为水泥添加剂,在提高水泥强度的同时,还可降低水泥生产成本20元/吨,因此,矿渣微粉市场前景十分广阔;为充分利用水渣资源,呈钢自建了微粉厂,主要原料为自产水渣,使用较为经济,在创造经济效益的同时,减少了环境污染,意义十分重大。

2  呈钢微粉生产工艺流程

高炉熔渣经过从水冷渣沟喷出的高压水进行水淬,形成细粒水渣进入沉淀池,再采用抓斗吊车将水渣抓到贮渣槽滤水,由汽车运输到微粉厂,其工艺流程如下:

高炉→水渣沟→沉淀池→水渣槽→汽车运输→水渣堆场→皮带机→原料仓→磨机→布袋收粉器→刮板输送机→成品粉料罐车输送→用户

3  呈钢微粉生产情况

数据显示,2020年9月到2021年1月,所生产的矿渣微粉活性指数偏低,7天活性指数为62.20--66.60%,28天活性指数为97.60--98.40%,活性指数偏低,无法满足水泥用户对微粉质量的要求,7天及28天活性指数见表1:

表1:

月份

7天活性指数%

28天活性指数%

2020年9月

62.20

97.60

10

62.90

98.60

11

65.10

99.80

12

64.40

96.50

2021年1月

66.60

98.40

为提高微粉质量,满足用户需求,使7天活性指数>70%,28天活性指数>100%,

通过查找原因,并采取相应措施,微粉质量活性指数得到较大提升,达到了预期效果。

4  提微粉活性度的措施

通过理论分析,提高微粉活性指数,需要从使用原料入手,调整高炉渣的成份结构,提高炉渣活性质量系数K,而高炉渣活性质量系数K=CaO+MgO+Al2O3/SiO2+MnO+TiO2,从式中看出,增加渣中CaO、MgO、AL2O3含量,降低渣中渣中SiO2、MnO、TiO2含量,均可提高炉渣活性质量系数K,为此,主要采取措施如下:

1、控制合适的炉渣碱度:炉渣碱度=CaO/SiO2,炉渣碱度低,CaO含量相对减少,SiO2含量相对增加,对提高炉渣活性质量系数不利,适当提高炉渣碱度,CaO含量相对增加,SiO2含量相对减少,在满足高炉脱[S]需要的同时,充分发挥CaO活性作用,提高了炉渣活性质量系数;

2、优化烧结矿配料结构:使用高碱度烧结矿,烧结碱度控制在2.2倍--2.5倍,采取低硅烧结的措施,烧结矿中CaO含量10.50%--12.00%,SiO2含量4.80%--5.20%;

3、提高炉渣中Al2O3:随着炉渣中Al2O3的上升,炉渣活性度增加,但当Al2O3大于15.00%时,炉渣粘度增加较快,流动性变差,不利于炉渣结构的优化,提高炉渣中Al2O3时,应考虑不影响高炉生产对炉渣性能的需求,控制炉渣中Al2O3不大于15.00%。呈钢高炉使用的进口球团矿主要有三种:瑞典球团矿Al2O3为0.29%,乌克兰球团矿AL2O3为0.39%,巴西球团矿Al2O3为2.45%,在炉料结构选配中,优先使用Al2O3较高的巴西球团矿,巴西球团矿使用比例由8%提高到15%,炉渣流动性良好,既满足了高炉生产需要,又提高了炉渣活性度;

4、降低高炉渣MnO:高炉渣中MnO升高,炉渣活性度降低,在高炉用料结构中,凌云球团矿MnO为1.43%,瑞典球团矿MnO为0.05%,乌克兰球团矿MnO为0.03%,巴西球团矿MnO为0.08%,在日常生产过程中,将凌云球团矿使用比例由10%逐步降到5%,最后取消了凌云球团矿的使用,降低炉渣中MnO含量;

5、炉渣中MgO含量的控制:增加炉渣中MgO,可提高炉渣活性质量系数,且MgO含量升高,炉渣流动性改善,便于优化炉渣结构,但因白云石配矿成本高,不利于降低炼铁生产成本,以炉渣中MgO稳定在7.50%左右调整白云石用量;呈钢矿石成份见表2:

表2:

矿石名称

CaO

SiO2

MgO

MnO

AL2O3

瑞典球团矿

0.50

2.56

0.55

0.05

0.29

乌克兰球团矿

0.46

5.23

0.54

0.03

0.39

巴西球团矿

1.70

2.82

0.15

0.37

2.45

凌云球团矿

1.83

8.75

0.59

1.26

1.00

通过以上措施,炉渣Al2O3含从11.31%逐步上到14.36%,炉渣中MnO含量由0.90%降到0.70%左右;炉渣碱度由1.18倍--1.19倍提升到1.20倍--1.21倍,炉渣活性质量系数由1.64提升到1.73,最高时达到1.85,为提高微粉质量创造了良好条件,其数据见表3:

表3:

日期

活性系数k

CaO

SiO

AL2O3

MgO

MnO

TiO2

R2

2020年9月

1.69

40.11

33.09

11.31

7.54

0.82

1.01

1.21

10月

1.66

40.90

34.49

11.83

7.58

0.90

0.90

1.19

11月

1.69

40.02

33.64

12.66

7.90

0.85

1.25

1.19

12月

1.64

40.49

33.78

11.53

7.31

0.76

1.64

1.19

2021年1月3

1.64

40.37

34.15

12.40

6.74

0.72

1.46

1.18

2月

1.65

40.35

34.03

12.39

6.60

0.68

1.22

1.19

3月

1.67

40.76

34.00

12.90

6.38

0.73

1.32

1.20

4月

1.69

40.69

33.65

14.00

5.70

0.71

1.43

1.21

5月

1.73

40.08

33.22

14.36

7.11

0.69

1.64

1.21

5  炉渣活性系数k提高后微粉生产情况

炉渣活性系数k提高后,微粉质量有较大改善,7天活性指数由62.20--66.60%提高到72.50--75.00%,28天活性指数由97.60--98.40%提高到102.90--106.60%,其数据见表4:

表4:

月份

7天活性指数%

28天活性指数%

2021年1月

66.60

98.40

2

72.50

102.90

3

73.30

105.50

4

75.00

106.60

5

72.30

106.20

从表中看出:当高炉渣质量活性系数由1.64倍提高到1.73倍(最好时达1.85倍)后,在其它生产条件不变的情况下,微粉活性指数迅速提升,特别是2021年4月和5月,炉渣中Al2O3值提高到14.00%--14.36%,微粉28天活性指数高达105--106%,效果尤为显著。

6  结论

1、提高微粉活性指数的方法有很多,如在矿渣中加入高活性度的添加剂,如活性石灰、粉煤灰等,可增加微粉的易磨性,提高微粉的产量,但会造成生产成本的升高,微粉活性指数上升效果不是很明显,质量指标仍然达不到要求,高炉水渣作为微粉生产的主要原料,提高其活性质量指数,是提高微粉活性指数的重要途径;

2、呈钢微粉生产使用的是自产水渣,具有较大的成本优势,在不影响高炉生产的前提下,可根据微粉生产的需要,调整高炉用料结构,提高矿渣活性度系数,以达到微粉提高活性指数的需求,具有较大的灵活性,这是其它微粉企业不可比拟的优越条件;

3、生产实践证明,提高炉渣渣活性度系数后,微粉7天活性指数和28天活性指数均有大幅度提升,效果明显,特别是28天活性指数达到105--106%,完全满足S95级水泥添加的需要;

4、提高炉渣活性系数,重要的是调整炉渣成份结构,在条件允许的情况下,提高渣中CaO、MgO、Al2O3、降低渣中SiO2、MnO、TiO2等措施,均可提高炉渣活性质量系数,满足微粉生产提高活性指数的需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 
 
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