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对炼钢除尘灰进行冷固造球生产的探索

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-19  作者:王少峰  浏览次数:764
 
核心提示:摘要:介绍了炼钢工序除尘灰冷固造球生产工艺,分析、总结了影响除尘灰冷固造球的因素。生产实践证明,对除尘灰添加适量水分、强力混合,可以有效缩短除尘灰中氧化钙的消解时间、降低粘结剂的使用量、提高成球率与成球强度。 关键词:炼钢;除尘灰;消解;冷固造球
 对炼钢除尘灰进行冷固造球生产的探索

王少峰

(安阳钢铁集团有限公司)

摘要介绍了炼钢工序除尘灰冷固造球生产工艺,分析、总结了影响除尘灰冷固造球的因素。生产实践证明,对除尘灰添加适量水分、强力混合,可以有效缩短除尘灰中氧化钙的消解时间、降低粘结剂的使用量、提高成球率与成球强度。

关键词:炼钢;除尘灰;消解;冷固造球

0  前言  

钢铁冶炼炼钢工序中会产生各类除尘灰,目前主要采取返烧结配料的方式对这些除尘灰加以循环使用,回收利用除尘灰中的TFe、C、CaO、MgO等有益成分[1-3]。但除尘灰中所含有的Zn、K、Na等有害成分的富集对烧结配料、高炉顺行影响较大,厂区内部堆存同时带来储存场地有限、物料发热自燃等问题。另外,按照2018年1月1日实施的《中华人民共和国环境保护税法》规定,企业外排固体废弃物应缴纳环境保护税。

为有效解决这一问题,安钢某单位于2019年2-5月建设除尘灰冷固造球生产线,对部分除尘灰采取冷固造球的方法,制备高强度、高品位球团,用于炼钢工序作为造渣剂使用,回收除尘灰中的Fe、FeO、CaO等有益成分,改善炉渣性能,加速石灰溶化,降低氧气、金属和石灰消耗[4],有效缓解除尘灰对生产经营的影响。

通过试验,分析、总结了影响除尘灰冷固造球的因素,采取一定措施,缩短了生产周期、减少了粘结剂的使用量、提高了成球率与成球强度。

1   生产工艺简介

1.1 主要原料

该工艺以除尘灰、氧化铁皮为主要原料,配加粘结剂为辅助材料。其中,除尘灰1.6万t/a、氧化铁皮按20%~25%配比约4 000 t/a、粘结剂按5%~10%配比约1 000 t/a,合计21 000 t/a。实际按照3万t/a的规模建设。冷固球团的主要原料和除尘灰成分分别见表1、表2。

表1 冷固球团的主要原料

种类

日产量/

t

年产量/

t

TFe/

%

密度/

(t·m-3)

粒度/

μm

除尘灰

50

16 000

31~32

0.66

0~78

氧化铁皮

12

4 000

70

2.40

 

表2 除尘灰成分

种类

成分/%

TFe

SiO2

CaO

MgO

S

K2O

Na2O

Zn

Pb

C

Al2O3

1

31.02

4.89

22.81

1.16

0.54

0.09

0.49

0.59

0.12

1.20

1.61

2

31.37

1.58

15.69

0.92

0.87

1.96

1.75

0.82

0.45

2.01

0.31

1.2 工艺流程

受制于环保管控和场地有限等因素,采用干法直接压球方式,除尘灰不进行预先消解。冷固球团工艺分为原料接收、配料、混合、压球、晾晒、成品存储,工艺流程如图1所示。

图1

图1 冷固球团工艺流程

从图1可以看出,除尘灰、氧化铁皮按照配比称量后,经过埋刮板输送机、斗式提升机进入轮碾机;水、水玻璃、粘结剂等经过计量称重后,按照先后顺序,依次加入轮碾机;上述物料经过轮碾机充分搅拌、混匀后,经过皮带输送进入缓冲仓;缓冲仓下设皮带,物料通过皮带输送进入预压机,经过预压机预压后进入高压压球机进行压球;高压压球机后设置振动筛,对压后产物进行筛分,筛上物通过皮带进入料槽、晾晒存储,筛下物通过斗式提升机重新进入缓冲仓进行再次压球;成品球通过装载机进行装车外发;装车前对成品球进行再次筛分,筛上物返炼钢转炉使用,筛下物通过料仓储存、皮带输送重新进入轮碾机,进行再次搅拌、混匀、造球。

1.3 产品质量指标

冷固球团产品质量指标见表3。

表3 冷固球团产品质量指标

项目

指标

主要成分

TFe(%)

50~60%

外形尺寸

Ф40 mm~Ф50 mm (椭圆球)

≥85%

成品强度

抗压强度(N/个球)

≥800

该生产线大量采用埋刮板输送机、斗式提升机等封闭设备进行物料输送,配合使用80 000 m3/h风量脉冲布袋除尘器,对物料转运点、卸料点进行除尘处理,外排粉尘浓度小于10 mg/Nm3。整条生产线采用PLC系统,由主控室集中控制,自动化程度较高。

该生产线没有设置除尘灰消解环节,实际生产中,成品球中氧化钙含量较高,氧化钙与空气中的水分反应后体积膨胀,导致成球率低、成品球强度不高、粉化严重。针对此问题,对除尘灰进行了消解实验[5]

2  除尘灰消解实验

2.1  实验方案

在生产单位除尘器料仓现场,取两批除尘灰样品进行8组实验。其中实验1—实验6采用第1批,实验7—实验8采用第2批。实验5和实验6为第1批除尘灰敞口自然堆放48 h后进行实验,除尘灰成分见表4。

表4 实验用除尘灰成分                                     %

项目

TFe

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

P

MnO

S

TiO2

K2O

Na2O

Zn

Pb

第1批

32.08

0.62

0.2

17.14

0.94

0.065

1.46

0.58

0.02

2.05

1.68

0.60

0.28

第2批

32.41

0.62

0.2

17.2

1.04

0.049

1.22

0.49

0.02

1.74

1.60

0.81

0.29

称取2~4 kg除尘灰,采用边喷洒边搅拌的形式配入一定水量,均匀搅拌5~10 min,用热电偶放入除尘灰内部进行实时测温,每间隔2 min记录一次温度。8组实验的配水量和消解时间见表5,消解温度随时间变化关系见图2。

表5 配水量和消解时间

项目

灰量/g

水量/g

配水量/%

消解时间/min

实验1

3 053.4

129.2

4.06%

实验2

3 165.7

255.1

7.46%

38

实验3

3 912.6

437.7

10.06%

46

实验4

2 855.4

397.6

12.22%

74

实验5

3 160.8

165.7

4.98%

64

实验6

2 796.7

119.4

4.09%

82

实验7

3 469.4

231.8

6.26%

34

实验8

3 372.8

306.8

8.34%

32

图2
图2 消解温度随时间变化关系

 

2.2 实验分析

以配水后温度达到最高值的时间作为完全消解时间。

(1)实验1中,加入水分不足,除尘灰中温度上升不明显。

(2)实验2、3、4中,除尘灰加水均匀搅拌后自然堆放,在配水7.5%~12%的范围内,消解时间随着配水量的增加而增加。

(3)实验5、6中,除尘灰敞口自然放置48 h后,消解时间延长,说明除尘灰堆存过程中存在自发热现象。

(4)实验7、8中,将除尘灰加水减半后压实进行实验,消解时间显著降低。

(5)除尘灰水溶性较差,搅拌过程中有结块现象。

(6)由于氧化钙与水反应会造成除尘灰体积膨胀,实验中除尘灰体积明显增大。

2.3 实验结论

鉴于除尘灰料仓中物料混合不均匀,实验取样中除尘灰中氧化钙含量有偏差,实验结果有一定偏差。但经过除尘灰消解实验,可以定性得出以下结论:(1)除尘灰中加入适量水会发生消解反应,温度升高;(2)消解反应过程中,由于氧化钙与水反应导致除尘灰体积膨胀,物料体积有明显增大现象;(3)对物料进行压实,可减少加入水量、缩短消解时间。

3   生产试验

3.1   试验方案

根据除尘灰消解实验的结论,现场组织生产试验。固定单次进料量,采用每组进料除尘灰600 kg、氧化铁皮280 kg,通过控制水和粘结剂的加入量和轮辗时间长短,记录物料升温过程。针对每组方案进行反复多次试验,及时分析、优化方案,最终形成7组试验方案。试验结果见表6。

表6 生产试验结果

方案

原料

水/

kg

水玻璃/

kg

粘结剂/

kg

轮辗时间/

min

最高温度/

初始强度/

N

24小时强度/

N

是否粉化

1

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

150

100

5

75

2

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

150

100

10

76

3

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

35

100

100

5

74

>100

4

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

35

100

100

30

76

>100

>800

部分

5

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

70

100

100

30

75

6

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

70

80

100

30

77

>100

>800

7

600 kg除尘灰+280 kg氧化铁皮

70

50

50

15

76

>100

>800

3.2 生产试验分析

(1)试验1、2中,不添加水。轮辗过程中物料温度上升、有冒白烟现象,物料结块明显,没有压制成球,且结块物料24 h后粉化严重。

(2)试验3中,先加入水进行轮辗,物料温度上升、有冒白烟现象,且出现温度下降现象;后续添加水玻璃的过程中,物料温度再次上升,初始球强度大于100 N,24 h后成品球粉化严重。说明物料中氧化钙没有消解完全。

(3)在试验4中,加入水玻璃后延长轮辗时间,待物料温度不再上升后,进行冷固造球。初始球强度大于100 N,24 h后部分成品球强度大于800 N,有粉化现象。说明物料中依然含有部分氧化钙。

(4)试验5中,在加入水玻璃的过程中,物料结团,未压制成球。

(5)试验6中,适当减少水玻璃的用量。轮辗过程中物料温度上升后回落、轮辗效果较好;初始球强度大于100 N,24 h后强度大于800 N,没有粉化现象。

(6)在试验6的基础上,加入适量水后,对轮辗时间、温度进行记录,物料轮辗10~15 min左右,温度上升至最高后出现回落,且加入水玻璃的过程中温度不再上升,最终形成试验7的方案。

将试验7的配比作为除尘灰冷固造球生产的最终配比,根据氧化铁皮含水量高低、环境温度等因素,适当调整加入水、水玻璃、粘结剂的量,成球率高、成球强度高、粉化率低,生产效率大大提高。

4  结论

(1)对除尘灰进行消解处理,可以有效提高成球率、成球强度。

(2)除尘灰消解过程中,可以参考温度变化判断消解是否完全。

(3)除尘灰消解过程中,对物料进行强力搅拌,让物料充分接触、混合,可以有效缩短消解时间、减少粘结剂的使用量。

参考文献

[1]  张一敏.球团矿生产技术[M].北京:冶金工业出版社.2005:42-43.

[2]  张向伟,廖洪强,包向军,等.除尘灰泥集中处理及资源化利用技术[J].冶金环境保护,2007(5):32-34.

[3]  蒋新民.钢铁厂机头电除尘灰综合利用[D].湘潭:湘潭大学,2010.

[4]  王玮,孟令和.除尘灰综合利用技术的开发与应用[J].中国资源综合利用,2011,29(2):23-26.

[5]  杨大兵,王永刚,喻容高,等.程潮铁矿球团配加粘结剂试验研究[J].武汉科技大学学报,2011,34(5):334-338.

 
 
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