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攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:攀钢集团西昌钢钒有限公司  作者:黄云  浏览次数:437
 
核心提示:对攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践过程进行了阐述,至2012年5月,在综合入炉品位49.57%条件下,月均利用系数达到2.413,焦比463kg/t,各项指标达到设计水平。

黄云

(攀钢集团西昌钢钒有限公司)

摘 要:对攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践过程进行了阐述,至2012年5月,在综合入炉品位49.57%条件下,月均利用系数达到2.413,焦比463kg/t,各项指标达到设计水平。

关 键 词:高炉;开炉达产;炉况恢复;钒钛矿

攀钢西昌钢钒有限公司1号高炉(1750m3)配置了3座改进型顶燃式热风炉,空气、煤气双预热系统,炉前双出铁场、铁口开口机和液压炮对称布置,煤气清洗系统采用全干式除尘并配置TRT余压发电,炉顶布料使用PW型布料器。1号高炉于2011年12月5日开炉点火,11日,由于炼钢工序功能未完善,造成铁水物流不畅,高炉休风62h,12月下旬炉况恢复正常。2012年1—5月,高炉指标得到不断优化,至5月,在综合入炉品位49.57%条件下,月均利用系数达到2.413,焦比463kg/t,各项指标达到设计水平。

1 开炉原燃料准备

本次开炉采用半带风装料,全焦炭填充炉缸,全天然磁铁块矿开炉。考虑到新建钢铁厂首座高炉开炉,开炉后上下工序打通、炉况恢复等均存在不确定因素,开炉前需备足4万t停开炉矿和1万t优质焦炭,并对原料进行详细的理化指标分析(见表1)。为确保开炉炉况恢复顺利,开炉焦炭采用冶金性能相对稳定的攀钢钒三期焦炭(见表2)。由于是单系统作业,开炉期间必须严格控制烧结矿槽存,防止烧结频繁开停机,高炉点火后第3天,开始启动烧结机,烧结矿、球团矿理化指标见表3。

 攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践1

2 开炉装料

(1)装料参数及控制。炉料填充原则:炉缸和炉腹容积2/3填充净焦,炉腹容积1/3和炉腰填充空料,炉身装入空料和正常料,最后一批装入正常料。

开炉选取焦批9t。由于11月烘炉工作已完毕,自然凉炉时间较长。因此,开炉总(干)焦比选择3.3t/t,正常料干焦比1.2t/t。装料计算过程其他参数选择为:净焦压缩率12%,正常料、空料压缩率10%,铁回收率98.5%,[Fe]92%,[Si]3.0%,炉渣碱度1.05。

装料过程修改了原来的空料、正常料间隔装入法,采取每段负荷相同的装入原则。将各段矿石批重进行平均,减少了矿焦分布的波动,更有利于初始煤气流的合理分布。计划装料102批,补料4批,实际装料107批。

(2)激光法测料流轨迹。开炉采用激光网格法测料流。与以往的钢架目测法相比,激光网格法测料流轨迹能够获得更高的准确度,缺点是测量过程不能实现带风装料,使得入炉的粉末量增加。从炉况的长期顺行来看,激光网格法能够提供更好的布料角度参考依据。

3 开炉操作

(1)送风操作。按进风面积为正常生产进风面积的70%左右计,开炉送风风口面积选择为0.1873m2。为保证炉缸气流分布尽量均匀,采用全风口送风,对称风口加耐火圈,送风装料制度采用单环。由于炉身部分均未采用带风装料,送风后料柱相对以往较实、粉末多、透气性差,物料一直未动;23:00拉风坐料、打开小盖排压;23:23料动,料线6.9m;6日05:00料线赶正常,风量恢复正常。

(2)全块矿冶炼。12月5—8日,为打通铁、钢全工序流程,高炉采用全块矿冶炼,装料制度基本维持不变。随着送风后炉顶炉喉温度的上升、料柱透气性的改善,高炉逐渐加风,上下部操作制度同时跟进。7日,风量恢复到3500m/min,风口面积扩至0.2318m2。

(3)装料制度转换操作。12月8日,全块矿冶炼达到一定周期,具备装料制度转换的条件,高炉开始变80%钒钛烧结矿。由于钒钛烧结矿强度低、粉末多,变料15批后,下料开始变差,出现严重偏尺。操作上采取减风改常压、松边缘、收布料角度等措施,但下料好转后,整体风量恢复进度偏慢,造成钒钛炉料下达到炉缸后,渣铁黏稠、炉前工作被动。至29日,风量恢复到2900m3/min。

23日平均风量达到3698m3/min,矿石批重34.4t,利用系数2.420,综合冶炼强度1.346,高炉顺利达产。

4 外部条件异常处理

12月9—11日,南于炼钢工序功能未完善,造成铁水物流不畅,铁罐黏罐严重。11日投用的20个铁水罐中,已有13个罐无法运转,高炉被迫休风62h。13日送风时,由于炉缸均匀性遭到破坏,采取堵风口送风,送风面积占总风口面积的49.5%。

钒钛矿冶炼、小风量条件下长期休风后的炉况恢复,炉前是关键,送风前开口机角度降到最低(7.2°),钻开铁口后送风,见渣堵上(使用有水炮泥)。送风后,用临时砂坝出铁,为最大限度保铁罐,送风前期,下渣回收铁量少时,直接在炉台回收,不进铁罐,防止黏罐。至19日,风量恢复到3000m3/min,装料制度上开始拉宽布料平台,采用双环布料。

5 指标优化操作

(1)原燃料质量改善。2011年12月,高炉实现顺利开炉达产后,2012年1月,高炉进入精细化操作和指标优化阶段,3月高炉原燃料质量、物料结构逐步趋于稳定,为指标优化创造有利条件。1—5月高炉烧结矿及焦炭质量分别见表4、5。

 攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践2 

(2)上部装料制度优化。2012年1—5月,1号高炉上部装料制度调整见表6(2月受块矿品种及落地焦炭用量影响,炉况失常)。从表中数据看出,随着原燃料质量的稳定改善,通过采取逐步拉宽矿石平台、缩小矿焦外角差、增加批重、加重负荷等措施,高炉上部气流更趋稳定,煤气利用率由3月的40.1%提高到5月的41.6%。

攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践3 

(3)送风制度优化。高炉指标优化过程中,上下部调剂相结合至关重要。在上部装料制度逐渐加重的同时,为了保持良好的料柱透气性,必须适当增加鼓风动能、活跃炉缸(见表7)。5月,通过采取增加风量、缩小风口面积、提高风温等措施,高炉鼓风动能达到165kJ/s,取得了较好冶炼效果。

攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践4 

(4)指标优化效果。通过对原燃料质量的改善,高炉操作参数的优化,与1月相比,3—5月高炉技术经济指标明显改善(见表8)。5月,高炉技术经济指标全面超过设计指标,利用系数达到2.413,高炉铁损5.87%,在高钛型钒钛磁铁矿冶炼中均处于较好水平,实现了新建1750m3高炉的达产。

攀钢西昌钢钒1号高炉开炉达产实践5 

6 结语

(1)采用激光网格法测试料流轨迹,确定精确的挡位装料制度,为顺利开炉创造了条件。开炉装料实践表明,总(干)焦比3.3t/t,焦炭批重9.0t选择适宜,净焦压缩率12%,正常料、空料压缩率10%等装料参数选择合理。

(2)1750m3高炉冶炼高钛型钒钛矿的首次开炉验证了,风量3600~3800m3/min、风压340~370kPa、顶压160~180kPa、压差<200kPa、装料制度外2内5、风口面积0.2615~0.2714m2的操作参数能够确保高炉开炉初期的炉况稳定顺行。

(3)新建钢铁企业高炉开炉过程中,铁水物流畅通和原燃料保供是关键,任何一个环节出故障,都应该及时采取果断措施,防止事故扩大。

(4)高炉开炉后的指标优化应以原燃料质量的稳定为前提,上下部调剂相结合才能达到良好效果。

 
 
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