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如何处理成本与顺行的关系 ———山钢股份济南分公司炼铁厂运用配煤模型构建最优成本
日期:2014-11-24 09:39  点击:300
 配加塞拉利昂矿降成本一直是山钢股份济南分公司炼铁厂生产经营的重点工作,但在探索的过程中,也遇到了不少难题和困扰。通过优化全成本配煤配矿模型,该厂3200m3高炉炉况逐渐趋好,吨铁成本大幅降低,10月份原材料吨钢实际成本比预算成本降低了96.8元,而且还有进一步优化的空间。

  为了降低成本,该厂配矿中心曾将3200m3高炉原料结构中的塞矿比例提高到了25%。但由此带来的系统消化不良产生的连锁反应,导致高炉一度风量低、产量低,提高了生产成本。

  “我们对成本的测算仅仅局限在配矿和配煤成本上,对铁水成本的最终影响缺乏系统分析,制约了成本的进一步降低。”该厂技术研究中心主任李传辉如是说。

  如何妥善处理好成本与顺行的平衡关系,实现效益最大化?这一问题成为了该厂的新课题。

  自6月份开始,在专家的协助下,该厂于6月底完成了3200m3高炉全成本配煤配矿模型的构建工作,实现了对生产成本的定量分析和系统评价。经过7月份的离线模拟,8月份开始在线指导,对现有资源和待开发资源进行性价比动态评价,判断结构优化方向、确定降成本路线,寻找降成本潜力。

  按照惯性思维和传统做法,降低3200m3高炉原料结构中的塞矿比例,就可以解决高炉顺行问题。而现在借助全成本配矿模型,该厂做到了在保持塞矿比例不变的前提下,通过优化组合,系统算账,使结构更加趋于合理。

  利用模型的自动寻优,在烧结原料结构中,该厂增加了经济性较高的高硅矿,减少价格相对较高的国内精粉和智利精粉用量。与原结构相比,新结构兼顾成本和顺行,实际吨铁成本降低17.7元。

  在配煤结构方面,该厂发挥模型功能作用,由配煤成本最低向焦炭成本最低转变。自8月27日开始,该厂实施8号、9号焦炉焦炭降成本的技术路线,通过优化,焦炭成本降低了18.6元/吨,焦炭热态强度指标实现了不降反升。3200m3高炉全成本配煤配矿模型经过8月份、9月份、10月份的运行,原燃料吨铁实际成本比预算分别降低了48元、73.9元、96.8元,目前已具备了向其他高炉推广的条件。

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